2.5 改善润滑油的冷却效果
磨煤机润滑油系统冷油器由原来的2LQF5W-A6F型管式换热器改为LF6型阿法拉伐板式换热器,运行可靠性及冷却效果得到很大好转。
2.6 减少积粉,杜绝自燃
为杜绝煤粉的自燃和爆炸,尽可能减少制粉系统积煤、积粉点的存在。我们进行了钢磨进口热风道的改进:钢球磨煤机进口热风道与方箱连接处的底部增加坡度,避免了原煤及钢球(运行中补加钢球)的存积;根据我厂原煤使用情况及粗粉分离器运行情况,将粗粉分离器内锥体封闭停用。
2.7 磨煤机进口热风隔绝门改造
将磨煤机进口处的热风隔绝门由立式安装改为水平安装,转轴部分增加铜套(滑动轴承),重新计算、调整膨胀间隙,改进填料室,并由手动操作改为电动操作,使运行的可靠性得到了大大的提高。
2.8 螺旋输粉机滚动轴承改滑动轴承
LSF-400型螺旋输粉机全长57米,18节,20只轴承(中间一只是双轴承),双电机、双侧驱动,设计时采用的滚动轴承与螺旋体传动,润滑脂润滑,运行经常出现煤粉进入轴承室,与润滑脂混合,卡在轴承的滚子之间而使轴承卡死,这样就造成每运行10d至20d就要清洗或更换轴承,不但影响设备的正常运行,而且维护工作量很大。我们根据现场环境和设备结构,将滚动轴承改为滑动轴承,利用煤粉的流动颗粒性能作为轴承的润滑剂,把轴承盖的轴封间隙扩大,让煤粉随螺旋体的挤压进入轴承,从另一侧出去,不断进入和流出,保证螺旋输粉机的正常工作。设备改造后6a的运行,故障率大大降低,运行状况相当稳定。
3 运行维护措施
3.1 注意煤种的变化,加强表计分析,及时进行运行调整
(1)搞好输煤系统的运行管理工作。加强原煤仓煤位的监控,防止空仓;根据煤种、煤质变化情况搞好搭配工作。
(2)遇挥发份高煤种时,控制磨煤机出口温度稍低运行,阻碍煤粉的自燃。
来源:BJX