主要设计参数及技术规范
燃烧方式:采用双进双出钢球磨煤机,配旋风分离式煤粉浓缩型燃烧器,W结构火焰燃烧。
调温方式:过热器:两级喷水减温;
再热器:炉底注入热风加事故喷水调温。
空预器型式:三分仓回转式
运行方式:定压或滑压运行
不投油最低稳燃负荷:50%
燃料特性:
电厂主要燃料是煤(80%无烟煤和20%贫瘦煤混合),设计煤源为山西阳泉煤矿,0号轻柴油用于锅炉启动和稳定燃烧。
a、煤质特性:
锅炉采用北京克莱德设计制造的湿式除渣系统。每台炉设有一台水浸式刮板捞渣机,运行时,捞渣机壳体内注满水,依靠补水、溢流保持稳定水位。冷灰斗底部装有防溅板和水封板,水封板浸入捞渣机壳体内的水中,形成锅炉底部密封。燃煤在炉膛内燃烧后落下的灰渣进入捞渣机的水中得到冷却,由刮板将其刮出,送入双辊式碎渣机内破碎,然后由A、B两条输渣皮带将渣输送至渣仓,用专用运渣车将渣运走。捞渣机、碎渣机采用液压马达驱动,配有专用油站提供动力油。
2结焦、积渣情况
2002年10月份以来,我厂#1机组负荷经常连续高负荷运行,多次出现运行中炉内掉大焦、大渣故障,造成捞渣机、碎渣机多次停运,排渣困难,甚至不得不采取旁路排渣、人工拉渣的方式进行除渣。更为严重的是,落下的大焦、大渣将捞渣机砸得严重变形,致使多处多次漏水;因受大焦冲击,炉底防溅板脱落17块,多次将碎渣机卡死。12月10日,因炉膛内落下巨大焦块,将炉底靠近右侧墙处冷灰斗前墙水冷壁管砸漏而被迫停炉处理。仅这一块大焦,重量就接近30吨,八个人用了两天两夜的时间,才破碎、清理完。炉内结焦、积渣集中在下炉膛的卫燃带上,尤以四个小角部最为严重,喷燃器喷口上方挂焦、渣也比较严重,炉膛水冷壁、屏过等处没有发现挂焦、渣现象。这次事故,仅清焦就用了7天7夜的时间,清除的焦、渣量120多吨。更换砸坏的水冷壁管17根,炉底防溅板20多块,渣斗刚性梁1根,共停机20天。可见#1锅炉的结焦、积渣,严重威胁着我厂的安全经济运行,而且,旁路排渣工作量、劳动强度极大,并且严重污染环境,影响了我厂的形象。解决结焦、积渣问题,已经成为摆在我们专业技术人员面前的首要问题。为此,我们从结焦、积渣的危害入手,深入调查研究,从结焦、积渣形成的现象、条件和过程,努力寻求结焦、积渣形成的原因,并针对不同的原因,采取相应的措施,以保证我厂#1机组的安全经济运行。
#1炉因结焦、积渣造成的问题统计
3结焦的危害
所谓结焦,是指在煤粉炉的炉膛中,熔融的灰渣粘结在受热面上的现象,粘结物硬度大、密度大;积渣,是指熔融的灰渣不断积聚在受热面上的现象,积聚物松软。结焦、积渣形成有两个条件,一是温度过高,二是灰熔点过低。锅炉结焦、积渣的危害主要有以下几个方面:
(1)降低锅炉效率。受热面上结焦、积渣时,工质吸热少,烟温升高,排烟损失q2增加燃烧室出口结焦、积渣,堵塞通道,以致锅炉通风不足。燃烧器出口结焦、积渣,气流偏斜,这些都会使不完全燃烧损失q3、q4增加。因此,结焦、积渣会降低锅炉热效率η。
(2)降低锅炉出力。燃烧器喷口周围结焦、积渣,逐渐向四周蔓延,挂在锅炉水冷壁上,造成传热不良,直接影响锅炉蒸发量。有时,由于炉膛出口烟温高,使过热汽温升高,以致被迫降低出力。结焦、积渣严重时,大量炉焦、渣落入冷灰斗,严重时砸坏冷灰斗和除渣设备,并且冷灰斗的焦、渣出不来,越积越多,必须降低锅炉负荷甚至停炉除焦、清渣。
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