在锅炉发生结渣时,运行人员加大风量,试图吹散渣块。但这种做法更吹散了细灰,加快了结渣速度。因此,锅炉发生结渣后不久就不能维持运行了。
4改进措施及效果
4.1煤制备系统的改进
煤的破碎不合格,大颗粒比例偏大,这是造成锅炉结渣最基本的原因。因此在煤制备车间的二级环锤破碎机后增加了一筛孔直径为8mm滚筒筛,把不合格的大煤粒重新入破碎机破碎。大大提高了煤制备的合格率。与此同时,严格控制入厂煤的质量,禁止水分含量大的煤进厂。改造后的取煤样筛分结果见表4。
4.2改进运行参数
由于入炉煤大颗粒减少,粒径分布更加均匀。因此可参照冷态流化试验结果,适当减小风量,这样细灰得以保持,炉内载体多,流化均匀。
4.3锅炉排渣控制
锅炉结渣的最直接原因是炉内大渣粒堆积,如何排掉大渣粒而保持细灰是解决问题的又一关键因素。因此在锅炉排渣口增加了反吹风装置,利用适量的压缩空气逆向吹进,把细灰吹回炉内,大渣粒掉下排走。事实证明这是一个简单而有效的办法。其结构见图5。
4.4改进效果
改进前,锅炉不能连续运行,如在1999年12月31日及2000年1月7日两次点火,到1月2日及1月8日因锅炉结渣均被迫停炉。经改进后,于2000年1月19日及1月25日锅炉两次点火(第一次因辅机故障于1月23日停炉),锅炉没有发生结渣现象。
5结论
1)实践证明,CPC循环流化床是一种性能较好的炉型,它适用于水泥窑的这一特殊的余热电站。
2)CPC循环流化床锅炉能够燃烧煤矸石等劣质煤。
3)保证煤制备合格率,调整锅炉运行参数,可避免锅炉结渣。
来源:天津水泥工业设计研究院