3)高效旋风分离器及直接回料。CPC的高效旋风分离器布置在炉顶,回料管直接插入炉膛密相区,不设“L”或“U”型阀,在回料管内形成与炉膛上下部之间压差相平衡的物料高度,在锅炉运行中自动维持物料的被分离并返回炉膛密相区内,形成炉内物料的循环。循环流化床锅炉的循环倍率:计算值为14.6,实测可达20以上。
这种循环流化床锅炉炉床面积大,存储物料量多,燃料在炉内行进的路线长,停留时间长。对于这种炉型的炉子,要保证燃烧均匀,则必须燃烧布风均匀,物料流动均匀,没有死区。这样就要求风帽的射风角度及方向设计合理、风帽射风组合方向即其形成的空气动力场合理、风帽制造和安装的精度高。尤其对于床上的排渣点、旋风分离器回灰点、温度测点以及炉膛四角等处应着重考虑风帽射风方向,避免空气动力场死点,从而避免物料循环的死区。
3.2燃料特性
3号窑余热电站补燃锅炉燃料为煤矸石。电站煤制备为二级环锤破碎,经破碎后的燃料设计粒径小于8mm。在电站运行初期,煤制备基本合格。但随着运行时间的增长,锤头磨损严重,直接影响了破碎合格率。在锅炉结渣运行期间,进行了一次煤样筛分。筛分结果见表1。
当地气候湿润多雨。连下几天雨后,煤中的水分远不止3%。在上述取煤样进行筛分时明显感到煤中水分偏高。
锅炉结渣停炉后,对床料也进行了取样分析。取样点见图3。之所以选取图示位置,是考虑该位置介于结渣区和非结渣区之间,其粒径分布亦应该介于二者之间,具有一定的平均性。取样装置内径为边长155mm的方筒。在从取样方筒中向外掏床料时,明显感到上面的灰渣或床料粒径小,下面的灰渣或床料粒径粗。对灰样进行了筛分,结果见表2。
对照表1、表2发现:
1)入炉煤>8mm的颗粒所占比例太大,远高于锅炉规范要求。相应的床料中大颗粒所占比例也偏大。
2)虽然煤矸石在炉内燃烧时热爆性很差,但毕竟它在600~900℃的高温下还会爆一些,也就是说,入炉煤在炉内有变细的趋势。但从筛分结果看,灰渣中大颗粒(>8mm)所占比例(16.62%)高于煤中的大颗粒比例(12.8%)。因此可以得到如下结论:锅炉进煤大颗粒比例明显偏大,并且在运行中床料细灰流失量相对于粗渣排放量比例偏大。
3.3运行
按锅炉厂要求,锅炉运行应使床料厚度保持在600mm左右。但在实际运行时,因起炉初始阶段料层高度始终没有达到600mm,床料循环调负荷系统始终没有投运、一次鼓风机振动严重不敢加大风压风量即风机始终没有达到额定出力等原因,锅炉料层厚度一直在450mm以下,平均在380mm左右。由于料层厚度小,因此浓相区粒子浓度低于正常值。
在锅炉结渣停炉冷却后,重新添入床料,作冷态流化试验。此时床料高度360mm,床料由原床料经筛分合格的部分及新的合格河沙组成。此条件下,理论计算其流化压力应为5535Pa,最小流化速度为0.28m/s,最小流化风量为34500m3/h。
表3为冷态流化试验结果。床上压力测点距离床底有一定高度,因此其测得的压力值基本正常。但实际流化风量比计算值偏大。这是因为:对于这种形式的循环流化床锅炉,能够满足其流化过程中要求的流化压力及流化流量的一次鼓风机选型实在困难。几乎找不到与其压力-流量曲线相吻合的风机。但在实际运行中,仍参照了此冷态流化试验结果。
在上述锅炉结构、燃料特性及粒径等条件下,由于风量大,造成大量的细灰被吹走,相应的大块煤渣留在床底。随着抛煤量增多,大块煤渣也越来越多,并且大块煤渣下沉导致流化不好,最后导致大量大块煤渣停留在空气动力场的弱区并堆积。此时抛进的煤也流化不好,形成堆积,最后发生结渣和渣块板结现象。
来源:天津水泥工业设计研究院