我公司二期机组供电煤耗大,汽轮机热耗高,结合近期二期机组配汽方式改顺序阀试验记录及3号机组08年考核性能试验报告,从以下几个方面进行比较分析对3号机汽轮机热耗增大原因进行分析比较,从而判断热耗增大的真正原因。
一、2008年考核试验时的数据与2012年8月份试验数据对比:
负荷点(MW) | 2008年试验工况修正后热耗 | 2008年运行工况修正热耗 | 2012年8月试验热耗 | 12年试验热耗与08年运行热耗之差 |
300 | 8923 | 9100 | 9294.7 | 194.7 |
360 | 8768 | 8880 | 9077.3 | 197.3 |
420 | 8620 | 8668 | 8958.1 | 290.1 |
480 | 8512 | 8522 | 8873.6 | 351.6 |
540 | 8435 | 8485 | 8784.6 | 299.6 |
上表为08年试验工况、运行工况及2012年8月份改顺序阀时热工院提供的修正后热耗值,由于12年8月份试验只是单阀改顺序阀经济性对比试验,所以试验数据只对主、再热蒸汽温度和背压进行了修正,试验结果更接近于正常运行实际热耗值,所以与08年运行工况试验所得的热耗数据比较更为贴近。从上表可以看出,随着负荷增大,热耗与投产时比较增加更多。
二、以300MW工况为例对12年其它未修正数据进行修正比较:
项目 | 2008 | 2012 | 对热耗影响值(KJ/KW.H) |
主汽压力 | 13.016 | 12.916 | +2.6769 |
高压缸效率% | 83.58 | 82.69 | +22.2 |
中压缸效率% | 90.43 | 90.14 | +9.2 |
高中压合缸处漏汽量 | 2.37% | 2.84% | +11 |
| | | 总计:45.0769 |
通过以上两表比较:300MW时热耗比08年增加了约150KJ/KWH(194.7-45.0769)
三、为了确认通流部分是否积盐结垢造成机组效率降低,热耗增大,我们以08年到现在每年350MW,背压基本相同工况下对各段抽汽压力进行对比判断,如下表:
项目 | 2008.9.21 | 2009.10.3 | 2010.9.20 | 2011.6.28 | 2012.4.21 |
负荷 | 353 | 354.4 | 353 | 356 | 355.76 |
一抽压力 | 3.76 | 3.8313 | 3.7918 | 3.804 | 3.8279 |
高排压力 | 2.279 | 2.3493 | 2.2899 | 2.3673 | 2.3415 |
3抽压力 | 1.3197 | 1.3726 | 1.3078 | 1.3624 | 1.3083 |
4抽压力 | 0.63929 | 0.67469 | 0.63576 | 0.66527 | 0.63764 |
5抽压力 | 0.1826 | 0.18967 | 0.18945 | 0.19115 | 0.18994 |
6抽压力 | 57.733 | 63.265 | 63.111 | 64.252 | 62.933 |
背压 | 10.503 | 10.554 | 10.66 | 10.818 | 10.842 |
从上表抽汽压力对照来看,08年投产到09年10月各级抽汽压力都有小幅升高,09年10月到现在各级抽汽压力变化幅度不大且各级抽汽温度变化也是在1~2℃以内,排除四抽、冷再供辅汽流量变化及系统阀门内漏等因素影响,应该说明汽轮机通流部分清洁状况在这几年变化不大,汽轮机热耗增大主要原因不是通流部分积盐结垢。
四、汽轮机通流部分问题不大,那另一个影响热耗的原因便是汽封磨损,下表为这几年来在背压基本相同情况下,轴封系统一些参数的变化情况:
时间 | 2008.9.11 | 2009.10.23 | 2010.9.18 | 2011.10.18 | 2012.9.6 |
负荷 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
轴封母管压力 | 26 | 26 | 27.54 | 29.035 | 29 |
低压轴封调门开度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轴封溢流阀调门开度 | 0 | 3.1 | 15 | 34.3 | 20 |
从上表可以看出,轴封系统已由投产时的360MW才实现自密封,到先在不到300MW时就已实现自密封,另外从第一个表格中也可以看出随着负荷增大机组与08年热耗相比较热耗增加更多,更说明了汽封漏汽严重,再结合本次顺序阀试验时,300MW负荷下高压轴封一腔漏汽压力/温度0.688MPa/321℃, 08年一腔漏汽参数0.64MPa/313.2℃,相比焓值升高了15.061KJ/KG,说明我厂的汽封磨损已经很严重。
来源:百度文库