3、4. 减速机输出轴与斗轮主轴、斗轮轴与轮体的连接均采用胀套,难于拆卸。如果出现故障需要拆卸,那只能是割开减速机行星架、斗轮轴和轮体的轮觳。
3、4.1产生原因主要是结构上采用了热装配形式,现场拆卸很难实现。
3、5.斗轮主轴上的轴承座为整体式的,更换或清洗相关零部件很困难,如果是主轴的更换,需切断悬臂皮带才能吊出。
3、5.1造成的原因主要是设计上考虑不周。
3、6斗子易于变形原因:因为这种斗子设计型式属于无格式,最大的优点是不易沾煤但容易忽略强度,强度偏低一旦形成引起变形,影响出力,严重时会影响运行,因为斗轮体离悬臂带钢结构架距离受到限制,斗子变形大易于刮伤或阻止轮体转动.
4、处理故障技术措施
从2006年6月以来,对上述存在的问题进行了技术改造。
4、1.改造斗轮减速机润滑油路,在高速齿轮副上方增加喷管,直接喷油冷却润滑并保证输入轴轴承部位的油路畅通。
4、1.1胀套式连接改为花键连接。为保证轴向定位,在轮体前加端板,在减速机前加支座。
4、1.2由整体式轴承座改为开式轴承座。
4、1.3为尽量降低成本,将减速机、主轴、轮体保留拆除,修复后作为备品。
4、1.4改造后和改造前的减速机内部结构及外形安装尺寸必须相符,具有互换性。
4、1.5改造需要的主要材料:详见表一
表一 斗轮传动系统改造主要材料
序号 名 称 图 号 规 格 材 质 数量 单 重 总 重
1 减速机 ADT01.1 组合 1台 2565.99 2565.99
2 轮体 AD20.1.2 装配件 1件 3577.48 3577.48
3 轴承座 AD20.1.9 ZG270 2套 108.1 216.2
4 轴承 3003148 轴承钢 2套 35.5 71
5 透盖(1)
透盖(2) AD20.1-14
AD20.1-16 ZG270 2件
2件 24.6
26.77 49.2
53.44
7 斗轮轴 AD20.1-22 40Cr 1件 1100.8 1100.8
8 支座 AD20.1-23 焊接件 1件 321 321
9 端板 AD20.1-20 Q235-A 1件 60 60
4、1.6该项工程从生产周期至改造完成三个多月时间,于2006年10月通过验收并交付运行,使用效果显著。
4、2.重新设计分配器,(如图1所示)。包括所有零件加工图纸、活接头、管接头等。
4、2.1每个分配器上分为进油口二路及可控制8个加油管。
来源:大唐华银株洲发电有限公司