对策:提高制粉系统的可靠性,降低稳燃用油和启动用油。但由于设计原因,投油时往往是大油枪点燃,据统计,即使是国内最先进的千吨锅炉,若采用大油枪点火方式,每年最
少也需要燃油800t/台左右,不能从根本上解决问题。新的技术是采用等离子点火技术或者微油点火技术。等离子点火技术是通过直流电流在一定介质气压的条件下引弧,并在强磁场控制下获得稳定功率的定向流动空气等离子体,该等离子体在点火燃烧器中形成T>4000K的梯度极大的局部高温火核,煤粉颗粒通过该等离子“火核”时,迅速释放出挥发物、再造挥发份,并使煤粉颗粒破裂粉碎,从而迅速燃烧,达到点火并加速煤粉燃烧的目的,可以做到滴油不烧。微油点火技术是先利用压缩空气的高速射流将燃料油直接击碎,雾化成超细油滴进行燃烧,同时用燃烧产生的热量对燃料进行初期加热、扩容、后期加热,在极短的时间内完成油滴的蒸发气化,使油枪在正常燃烧过程中直接燃烧气体燃料,从而大大提高燃烧效率及火焰温度,达到煤粉燃烧的目的,节油率可以达到95%以上,年油耗量可以控制在50t/台。综合比较微油点火结构相对较为简单,技术容易掌握,维护费用和工作量小,比较适合大通公司#1机组安装。
3.2、节能效益分析
若采用微油点火装置,每年可节约燃油950t,根据现在油价5000元/t计算,可节约燃油:950×5000=475万/台/年。
4.电能方面的节能潜力分析
大通公司上半年经济指标分析显示,综合厂用电率5.678%(不含脱硫用电1%左右),比设计值6%(含脱硫)略低;如果算脱硫1%,实际厂用电率6.678%左右,高于设计值。说明有潜力可挖。
4.1、影响厂用电的原因及对策
原因:厂用电主要消耗在经常连续运行的锅炉及汽机系统的6kV辅机上,风烟、制粉、循环水三大辅助系统的设备用电量占全部厂用电量的70%~75%左右,因此,深挖高压辅机节电潜力,减少风烟、制粉、循环水三大系统辅机耗电量,是降低机组厂用电率的关键。大通公司#1机组6kv辅机电机12台(不算公用系统),电机功率设计偏大,特别是风机功率达2kkw,而其它同型号机组风机功率一般为800kw,此行设计主要考虑高原气候对机组的影响。但是从实际运行中表明,多数风机挡板门没有达到设计开度时就可以满足机组用风需要,特别是一次风机,满负荷运行时入口挡板开度不到50%。造成了节流损失,浪费了电能。
对策:机组启停过程中,由于平均负荷低,甚至不带负荷,辅机系统相对运行时间长,必然增大机组厂用电率,因此,合理安排停机过程中辅机系统的运行方式,辅机达到停运条件时及时停运,尽量缩短辅机运行时间,也是降低厂用电率的有效措施。如:磨煤机启动后即停止磨顶轴油泵运行;机组低负荷时,控制氧量不能过高,避免过量空气系数过大,进一步减少风机电耗;凝汽器补水方式由凝输泵补水改由依靠凝汽器真空虹吸补水,机组正常运行期间凝输泵停运,使凝输泵用电大幅降低。也可以利用新技术,如变频改造、更换小功率风机等来达到目的。如:引风机、一次风机为恒速运行离心式风机,机组带满负荷时,风机静叶开度仅为40%左右,风机效率低,电耗偏大,尤其在低负荷时,电耗损失更大,因此,可以考虑将风机传动装置改用高压变频电机,以节约厂用电。
4.2、节电效益分析
通过各种措施的努力最终厂用电降低0.5%是可行的,按单机每年发电15亿kwh、电价0.245元/kwh计算,每年单机组可节约电费:15亿×0.5%×0.245元/kwh=183.75万元。
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