2.1.3、真空度的影响及对策
原因:该机组地处高原地区,平均大气压77kpa根据真空度最高93%计算,真空值为71.6kpa,但是实际运行中,由于各种因素的影响,机组真空一直在69kpa左右,真空严密性试验虽然合格,但还没有达到优良,还有升高空间。根据有关资料计算,真空每下降1kpa,煤耗上升2-4g/kwh。
对策:定期进行真空严密性试验,查找汽机漏点并设法消除,以提高汽机真空严密性;及时清理凝汽器及循环水滤网杂物,定期进行胶球冲洗,出现凝汽器铜管堵塞时,用大流量进行冲洗,提高汽机真空。
2.1.4、制粉系统等设备缺陷的影响
原因:该机组设计有三台上海重型机械厂生产的BBD4054型双进双出磨煤机,磨煤机每运行一段时间后就要进行清扫分离器工作,由于没有备用磨煤机,只能减负荷运行,机组不在额定工况下运行,符合率下降。煤耗升高。另外,由于网上负荷调度原因,机组经常不能满处理运行,低负荷率对机组经济性有一定的影响。据有关资料介绍,负荷率每下降10%,煤耗上升3~4g/kWh。
对策:加强设备缺陷管理,做到处理及时、到位、不返工。煤粉细度变大时及时清理磨煤机分离器,利用低谷消缺,尽量减少设备对负荷的影响。
2.1.5、煤计量仪器的影响
原因:煤秤的准确性对煤耗的计量非常重要,如果煤秤出现大的正偏差,则煤量计量偏大,煤耗上升。往往会因为冲洗皮带或运行中煤块掉到秤架上造成计量不准。或者由于传感器等故障造成计量偏差大。
对策:为了确保煤秤稳定并计量正确,必须做到:定期检查煤秤上面的传感器,并用标准码定期对标准秤进行校核;每月定期校核皮带秤2次,误差不允许超过±1%;将煤耗指标考核与燃料管理人员联系起来,督促有关人员及时巡视并清扫皮带秤,减少偶然误差。
2.2、节能效益分析
大通公司上半年供电煤耗379g/kwh。分析认为:在上半年的基础上可以通过调整燃烧(降低6g/kwh),提高真空降低(6g/kwh),设备治理降低(3g/kwh),煤厂管理等手段,煤耗降低到364g/kwh左右是能够达到的。按单机每年发电15亿kwh、燃煤240元/t计算,每年可节约费用:15亿×15g×240元/t=540万元。若煤耗降低到全国平均水平,可节省燃料费更多。
3.燃油方面的节能潜力分析
大通公司#1机组从试运到6月末,共消耗燃油约4300t,其中,168小时试运用油约2300t,移交生产后用油2000t,公司运营成本增大,给企业带来了负担,根据国内及集团公司内部机组燃油情况比较,燃油节约潜力巨大。
3.1、现状介绍及原因分析
原因:按照该锅炉设计规范,在锅炉启动时进行油枪点火启动,当炉膛温度上升时逐步加大投油量,负荷高于50%额定时,才能完全撤离助燃油枪。实际运行中,由于大通公司地处海拔为2417m的高原地区以及媒质等诸多因素影响,实际最低稳燃(撤油)负荷为额定容量的60%左右。根据大通公司燃油消耗情况统计分析,启动用油约占65%,调峰及消缺降时助燃用油约占35%。冷态启动平均耗油约120T,热态启动平均耗油约50T。每年预计耗油1000t/台。
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