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烟风系统运行分析与优化对策(1)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2010/12/16 9:45:34   

 关键词:  烟风系统 锅炉

  [摘要]本文主要对杨电三期锅炉烟风系统运行状况进行了分析,介绍了系统及运行方式改进情况,并对烟风系统运行的安全性经济性进行了比较。

  一、系统设备概况

  杨电三期工程为2×300MW燃煤机组,锅炉为亚临界参数、一次中间再热、直吹式制粉系统、双燃烧室(W火焰)、100%飞灰复燃、液态排渣、紧身封闭、塔式直流炉,烟风系统装有两台动叶可调轴流式送风机、两台静叶可调轴流式引风机、两台离心式一次风机,两台三分仓容克式空气预热器,送风机采用室外、室内进风方式,一次风机吸入口与送风机出口风道相连接,两侧空预器出口一、二次风道连通,两侧引风机入口烟道未连通,空预器入口风道上分别设有一、二次风暖风器。

  送风机选用上海鼓风机厂生产的动叶可调轴流式风机,风机型号FAF20-10.6-1,设计流量138.1m3/s,设计风压4617Pa(最大工况6618Pa),配套电机功率1800KW,电机转速1492rpm,轴承采用润滑油强制冷却方式。

  一次风机由上海鼓风机厂生产,风机型号1888B/112,进气方向90°,出气方向60°,设计工况下,风机入口流量63m3/s,系统阻力15015Pa,驱动电机功率1250KW,转速1480rpm,采用入口导叶调节。

  引风机选用成都电力机械厂生产的静叶可调轴流式风机,风机型号AN28e6,风量205.4m3/s,全压4090Pa(设计工况4090Pa),风机转速745rpm,驱动电机功率1600KW,设有两台冷却风机用于冷却风机轴承。

  空预器采用三分仓转子回转式预热器,型号LCVZT28.6/2350,换热面积65200m2,一次风/二次风/烟气截面比20:30:50,烟气侧压力损失-0.99KPa,一次风侧压力损失0.95KPa,二次风侧压力损失0.93KPa。转子采用两台电机驱动。

  二、烟风系统运行状况及存在的问题

  1.烟风系统运行方式概述

  送风机入口设有室外、室内进风挡板,室内进风口设在炉顶86m标高处,用于改善锅炉主厂房内环境温度;室外进风口设在25m标高处,满足冬季锅炉主厂房全部封闭后进风要求,设计容量2×100%,即室内或室外单独进风均可满足锅炉100%MCR工况。

  风机容量按60%MCR配置,两列烟风系统并列运行,一次风取自送风机出口,一次风机与送风机串联连接,以降低一次风机容量。送风机跳闸,同侧一次风机、引风机跳闸;引风机跳闸,同侧送风机、一次风机跳闸。

  2007年5号炉一次风机、引风机进行变频改造,一次风机导叶开度100%,引风机静叶开度72%,风机出力靠变频调节。

  2.送风机运行状况

  夏季锅炉主厂房内温度高达40~45℃左右,为降低厂房内环境温度,按照设计要求,应采用室内进风方式,关闭室外风挡板,由于采用室内进风方式时,送风机吸入管线长达85米,延程阻力增大,导致送风机出力增大,电耗上升,机组出力受阻,必须采用室外、室内同时进风方式。

  冬季全炉封闭,厂房内温度有较大差别,从零米开始至炉顶温度在12~35℃之间,仅采用室外进风方式时,暖风器汽耗增大,且室外进风口结霜时,易堵塞风口,导致风机出力不足,两侧送风机出现较大偏差,威胁机组安全稳定运行。考虑到冬季厂房温度情况,为提高送风机运行的可靠性,采用室外、室内同时进风方式。

  二次风暖风器换热片双层布置,中间设有旁路挡板,受春季飞絮和扬尘影响,暖风器堵塞严重,通风阻力最大可达1.2KPa,导致送风机失速,其中6号机组曾经发生过300MW负荷启磨过程中,送风机失速二次风压失常机组跳闸事故。

  每年夏季,由于环境温度偏高,最高时达到40℃,空气密度下降,导致送风机出力增大,高负荷时送风机易出现失速现象,每年春季打开暖风器旁路挡板(约占通流截面的1/6),降低送风阻力,高负荷时可降低0.4~0.5KPa,勉强维持机组满出力运行。

  由于送风机出力偏高,270MW以上负荷时出口风压高达5KPa,工作点位于失速区边缘,磨煤机在260MW负荷时投入,每次启磨时间需30分钟,期间机组暂停升负荷,送风机运行情况制约机组负荷适应能力。

  送风机液压头故障时,会出现动叶全开或在某一位置卡涩情况。2000年5号机组曾出现过动叶全开,另一台送风机大幅度减出力,出口风压过低,出现倒风现象,二次风母管风压急剧下降,导致锅炉灭火。

  3.空预器运行情况

  由于排烟温度偏高,加之燃煤含硫量低,空预器蓄热片未发生结露腐蚀情况,存在的问题是蓄热片中间层易积灰堵塞烟气通道,用吹灰方式不能清除其积灰,导致空预器阻力上升,严重时烟气侧阻力达到3~4KPa,引风机失速,机组被迫限出力。

  4.风机耗电情况

  以300MW负荷为例,1号送风机动叶开度58%,出口风压4.54KPa,电流111A,2号送风机动叶开度63%,出口风压4.91KPa,电流113A;1号一次风机导叶开度62%,电流99A,2号一次风机导叶开度65%,电流95A;1号引风机静叶开度80%,电流120A,2号引风机静叶开度81%,电流120A。

  三、烟风系统运行方式优化对策

  1.暖风器改造

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