原空预器入口一次风道上装有一次风暖风器,根据冬季实际运行情况,送风机采用室外、室内同时进风方式,其出口风温保持在7℃以上,一次风再经一次风机升压后,空预器入口一次风温均在15℃以上,冬季供热期间,机组连续大负荷运行,排烟温度高于140℃,为减少一次风通风阻力,将一次风暖风器拆除。
冬季二次风暖风器投入后,进汽调门开度8~10%可满足要求,暖风器换热面积余量大。为降低送风阻力,2007年将二次风暖风器拆除一层,原旁路挡板更换为可旋转式暖风器,春季暖风器停运后,将中间暖风器旋转至非工作位置,以减少送风阻力。
暖风器改造后,经过近一年的观察,可以满足冬季二次风加热要求,机组300MW工况下比较,暖风器风阻约0.3~0.4KPa,较以前降低0.8KPa,送风机出口风压3.2KPa,较改造前降低0.8KPa,送风机电流共降低21A,节约厂用电185KW.h/h,送风机失速隐患消除,可实现260MW以上负荷投入制粉系统送风机不失速运行方式要求,机组负荷适应能力提高。
2.风机变频改造
2.1节能效果显著
鉴于一次风机及引风机调节挡板节流损失大的实际情况,2007年利用机组检修机会对5号炉一次风机、引风机实施变频改造。变频改造后风机耗电量大幅度下降,以改造前后300MW工况做对比,如下表所示:
从表中可以看出风机变频后300MW工况下每小时可节电1285KW.h。
2.2运行方式变化
风机经变频器改造后,运行方式发生了变化,尤其在设备启停及事故状态下,操作变化很大,而变频器运行的可靠性是烟风系统的关键,07年变频器共发生故障4次。运行方式主要变化如下:
2.2.1正常情况下,引风机、一次风机应采用变频方式启动。在锅炉启动过程中,烟风系统启动前,应提前开启三次风分挡板,开大三次风调节挡板,引风机启动后,静叶切手动控制,开度保持在25~30%,引风机静叶配合变频器调整炉膛负压,当锅炉通风吹扫时,通风量增大后,及时开大静叶,直至全开,通风结束,风挡板关闭过程中,及时关小静叶,在预选燃烧器二次风挡板关至点火位置,其余挡板关闭后,开启三次风分挡板,适量开大三次风调节挡板,动叶切手动控制,静叶保持25~30%开度,启动第二台磨煤机后,根据二次风压情况,送风机动叶控制投自动,负荷升至150MW后,根据炉膛负压及引风机变频器频率,逐渐开大静叶,开至70%后静叶投自动。
2.2.2一次风机跳闸后,联关其相应入口挡板,现程序延时360秒后关闭出口冷、热风挡板,为确保一次风压,要求在一次风机跳闸后,立即手动关闭其相应出口冷、热风挡板,若挡板关闭不严,应手摇关严。
2.2.3一次风机启动过程中,为防止一次风机并列时,由于频率低,造成两侧风压差大,在出入口挡板均开启后,出现返风现象,影响一次风母管压力,要求当一次风机启动程序进行至第4步,一次风机入口挡板开启后,应手动增加对应变频器频率,当变频器频率增加至25~26Hz时,进行跳步,程序自动打开相应一次风机出口冷、热风挡板,频率未达到以上数值,禁止手动打开出口冷、热风挡板。
2.2.4遇有停炉、深度调峰或其它原因,机组负荷低于150MW,若引风机变频器频率减至25Hz,炉膛负压低于-0.2KPa,应及时将引风机静叶切手动关小,利用静叶控制炉膛风压正常。
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