首先要保证发电机绕组内部没有剩水,如有剩水必须用经过滤的干燥压缩空气(或氮气)吹净并进行干燥处理。检验时充入干燥压缩空气(或氮气)至0.35MPa检漏压力,在气密试验期间不允许向发电机绕组内部补充气体。
当压力达到0.1MPa,在汽机侧入口处再充入压力为0.05MPa的F12(氟里昂)气体,继续充入压缩空气(或氮气)。在检验其密封性能时,首先用丁烷灯进行粗检,即在励磁及端顶部排气阀门处放出少量气体,用丁烷灯在该处检测空气(或氮气)中是否充入足量的F12并已全部扩散(丁烷气在空气中燃烧呈现蓝色,而在F12中燃烧呈现绿色),以保证检漏的正确性。然后用专用的卤素检漏仪在发电机定子绕组端部各接头处、绝缘引水管、汇流管过渡引线以及出线套管等处外表面缓慢移动,逐只检漏。
试验从稳定2h后开始记录,每隔1h记录一次,待12h后,计算24h的泄漏压降,若24h的漏气率小于0.2%起始试验压力,则证明绕组无漏点。同时应注意在检漏时尽可能多设测温点,试验结束与试验开始的环境温差应尽可能小。
3几点建议
发电机端部绝缘状况测试主要是检查定子端部水接头的微漏水,因此应加强对水电接头焊接质量的密封性检测。气体检漏的试验方法精确度较高,建议各单位(包括水氢氢冷却的发电机)积极应用气密检测检查水接头严密性。
制造厂家在设计和制造汽轮发电机时,可考虑其定子水电接头不包外绝缘,使其金属联接裸露。
由于相电压较低,对定子绕组进行适当分区,且在分区的定子绕组两边加绝缘板并使绝缘板高出水电接头15~20cm。
定子绕组漏水,不少是由于制造质量不良引起,影响焊接质量的因素为钎焊金属表面的清洁度、套装间隙和焊接温度的控制,再加上焊工的操作技巧和钎料、钎剂的质量。因此制造厂应加强管理,避免类似缺陷发生。
来源: