4.1 喷嘴口径确定
冷却水塔重新配水,由于水塔内喷口径过大,水量过快过多流到淋水填料内,造成循环的热水在填料孔腔内冷热交换不充分。将冷却水塔内的老喷嘴进行全部折除,更换上经计算后确定小口径的喷嘴2000个,将塔内中央竖井周围喷嘴口径改用¢26mm,把水调到水塔四周喷淋,同时增加水槽内水位高度,形成水压,使热水充分均匀溅散开,喷溅效果更加理想,冬季水塔运行也不易结冰。喷嘴口径由θ34mm改为θ26mm,减小单位淋水密度,使水少量慢慢经过淋水填料内,进行充分的冷热交换,以达到降低冷却水温目的。
4.2 喷溅装置与水槽底距离加长
由于冷却水塔内喷溅装置与水槽底的距离过短,极易阻塞外,水头压力小,水滴无法溅散开,在喷溅装置与法兰之间增加160mm长的一段加长管,统一尺寸,这样使水压加大,溅水半径增大,溅水均匀细小,利于冷热交换。
4.3 喷溅溅射位置加长
在主水槽、配水槽两侧的喷溅因没有加长,溅出的水一部分溅在水槽壁上,在水槽壁上形成水流,在主、配水槽下方无水,形成中空,通过在主、配水槽两侧的喷溅装置增加300mm特长管,使水直接溅落到主、配水槽下方的填料上,这样才能充分利用淋水面积,提高冷却塔的效率。
4.4 在喷溅装置进水口法兰上加装YSD-20型喷咀防阻滤网
目前各电厂唯一办法是采用停塔人工掏通,有时刚投入使用一段时间,水塔本身内部的砼片等杂物就阻塞了喷咀,无形中造成至少10%喷咀不运行,有的只好在运行时掏阻喷咀,给工作人员造成一定的安全隐患,掏阻时不小心造成桶坏喷溅装置,每年需更换一定量喷溅装置,同时桶下的杂物流落到填料孔腔内造成填料孔腔阻塞,缩短填料使用年限,影响填料通风和冷热交换,以上都是造成冷却塔的冷却效率下降的原因。
采用在喷溅装置进水口法兰上加装YSD-20型喷咀防阻滤网,使大于喷咀口径的杂物不能流进喷溅内阻塞喷咀,即使有部分网眼阻塞,仍能保证水的流入量,这样就能保证水塔运行一个检修周期,等停塔后将水槽内及网上的杂物取出,提高冷却效率,增加经济性,使冷却塔一年四季都处在良好的运行状态下,使设备完好率及使用周期有一个新的突破。
防阻网选用UPVC工程塑料,结构合理,耐腐蚀,不用防腐,质量轻,具有良好的耐酸碱化学性能,具有良好的耐老化性能,使用年限不少于15年,安装方便,网眼直径小于15mm,保证进入喷咀内杂物不阻塞喷溅装置和淋水填料孔腔,使喷溅装置正常运行。
4.5 钢筋混凝土式水槽的处理
由于部分钢筋混凝土式水槽出现破损、裂纹、倒塌,针对这个问题,采用新型材质环氧玻璃钢,对出现裂纹、破损的水槽采用三布四油环氧玻璃钢防腐修补加固方式,对倒塌的水槽采用拆除原钢筋混凝土式水槽,更换为玻璃钢水槽,玻璃钢材质水槽重量轻,内壁光滑耐磨,水流速度快,不易结垢,水阻损失小,有良好的耐酸碱化学性能,有良好的耐老化性能,周边基础支撑构件可以减少,基础成本下降,无砼片二次污染,使用本产品,能有效减少通风阻力,提高冷却效率; 能替代防腐涂料施工,使砼梁与冷却水隔离,不会产生冻胀,保护砼结构,且无砼片二次污染,玻璃钢表面光滑不吸附水,缩短水在砼梁停留时间,冬季不易结冰,在冷却水塔的使用介质条件下,使用寿命近三十年,维护费用几乎为零。(见下图:环氧玻璃钢材质水槽)
来源:电厂化学 2011 学术年会论文集