我单位的注汽锅炉均使用北美燃烧器,在燃烧控制方式上采用原锅炉配套的风门调节方式,不能自动跟踪分析锅炉烟气变化,锅炉燃烧受各种参数变化影响较大,如果未及时调整燃烧参数,导致燃烧器瓦口严重结焦,容易发生二次燃烧等严重事故。针对这一情况,在作业区技术部门的帮助指导下,设计并调试“燃烧自动跟踪系统”。如图所示:
安装在烟道内的氧化锆氧含量分析仪将数据传送到锅炉控制主机,经过PID调节程序的内部运算,输出一个变量控制信号,传递给风机变频,通过这种闭环控制系统,动态调节风机频率,改变进入炉膛的空气量,使燃料空气比例保持在最佳状态,从而达到稳定、经济控制锅炉燃烧的目的。
通过在现场实际应用,收到了很好的效果。由于采用PID运算控制,提高了其控制精度,提高了锅炉的燃烧效率。该项目在我中心站的两台锅炉实施,锅炉平均烟温由243.6℃下降到227.1℃,下降了16.5℃,由理论数据得出,锅炉烟温每降低15℃,锅炉热效率提高1%。即锅炉热效率提高1.1%。利用KM900烟气分析仪测试,实测锅炉的平均热效率由81.93%提高到83.24%,提高了1.31%,节能效果明显,锅炉运行稳定性也有了较大的提高。
B.设计调试“雾化自动跟踪系统”确保良好的雾化
良好的雾化可以增加燃料表面积提高燃烧速度,不完全燃烧往往是滴状燃料内部无法参加燃烧的结果,因此,理论上说滴状燃料直径越小,对提高完全燃烧率越有利。
我单位注汽锅炉在雾化控制上采用原锅炉配套的气动薄膜调节阀,由于使用期限较长,阀体、阀芯腐蚀磨损严重,不能自动跟踪控制雾化压力,锅炉燃烧受雾化压力影响较大,雾化效果差,严重影响锅炉高效、稳定运行。通过与作业区技术组结合,设计并调试“雾化自动跟踪系统”。如图所示:
通过压力变送器采集压力信号,传送到PID调节仪,经过PID调节仪的内部运算,输出一个4-20mA的电流控制信号,传递给雾化电动阀,通过这种闭环控制系统,准确的调节雾化电动阀的开度,从而达到稳定控制雾化压力的目的。
在该项目实施过程中,我们有针对性地录取了设备运行相关参数,并且利用KM900烟气分析仪对锅炉的烟气进行测试,通过对比分析锅炉各项参数,计算出锅炉燃油单耗变化量,由此计算出项目实施后节能效果。该项目实施后,锅炉平均烟温由237.8℃下降到219.2℃,下降了18.6℃,由理论数据得出,锅炉烟温每降低15℃,锅炉热效率提高1%。即锅炉热效率提高1.24%。利用KM900烟气分析仪测试,实测锅炉的平均热效率由81.16%提高到82.78%,提高了1.62%,节能效果明显。
通过对锅炉雾化系统自动控制方式的改进,使现场的安全技术水平有了进一步的提高,运行参数平稳,岗位操作人员劳动强度大幅度降低,重要的一点消除了雾化控制系统的安全隐患,防止事故的发生。
通过对排烟温度升高的各种原因进行了分析,找到了几点引起排烟温度升高的因素,并提出了一些简单可行的措施和方案,为锅炉设计和设备改造治理、降低排烟温度,提高锅炉热效率提供参考。
参考文献
[1] 张永照,陈听宽.工业锅炉.北京:机械工业出版社,1985
[2] 徐 东.注汽系统热效率.石油钻采工艺, 2003
来源:环球市场信息导报