3.8 1#炉吨蒸汽总电耗的变化
表9 1#炉变配比前后不同负荷下吨汽电耗对比 (单位:Kw.h/t)
负荷变化 | <120t/h | 120-130t/h | 130-140t/h | 140-150t/h |
2:1配比 | 11.13 | 10.87 | 10.34 | — |
1:1配比 | 11.13 | 10.46 | 10.54 | 10.01 |
电耗的变化有些出乎意料:在130t/h负荷以下时,1:1比2:1的电耗更低;大于130t/h时,也只稍微增加。另外,随负荷增加,吨汽电耗逐渐下降,这是符合锅炉运行规律的。
3.9 1#炉吨蒸汽球磨机电耗的变化
表10 1#炉变配比前后不同负荷下吨汽磨煤电耗对比 (单位:Kw.h/t)
不同负荷 | <120t/h | 120-130t/h | 130-140t/h | 140-150t/h |
2:1配比 | 3.78 | 3.69 | 3.71 | — |
1:1配比 | 3.69 | 3.55 | 3.57 | 3.49 |
我们特别考察了磨煤机电耗的变化,结果令人吃惊。1:1时的电耗并未增加,甚至比2:1时还要低。根据测定,原煤可磨性系数2:1时为1.436,1:1时降低为1.353,据此认为可磨性变差,会造成制粉系统出力不足,并导致吨汽电耗升高很多。由此看来,影响并不显著。
4 小结
通过试烧,我们认为:
4.1 烟煤与无烟煤配比由2:1改为1:1,对入炉煤的煤质影响主要体现在挥发分上,但下降程度并未威胁到锅炉安全稳定运行。
4.2 飞灰可燃物含量与排烟温度均略有升高,存在对锅炉吨汽煤耗的影响,但有可能通过操作调整及吹灰装置的完善而得到弥补。如飞灰可燃物能控制到14%以下。
4.3 从统计角度来看,电耗没有升高。
4.4 其它问题,如飞灰磨损的加剧、灰渣水成分的变化、装卸桥运行时间延长、煤质水分含量升高等的影响,有待进一步探索。
总之,改变煤质配比无论技术上还是实际操作上都是可行的,可作为一个重要的降本举措长期实践。
还应该指出的是,由于条件限制,试烧前后没有固定煤种可用,无论是2:1还是1:1,都随进厂煤种煤质变化而变。统计阶段,燃用的烟煤产地有长治、鹤壁、夏店、登封、襄垣、得瑞等,燃用的无烟煤产地有方庄、吴村、白庄等。计量仪表也不够完善(如煤耗无法准确测定),这使得原始数据的统计、计算存在较大误差。有可能因煤质差异而在运行中出现其他问题。
[主要参考资料]
1. 锅炉燃烧设备,西安交通大学出版社,1990年。
2. 锅炉安装调试运行维护实用手册,地震出版社,1999年。
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