A点处粒子和壁面的冲击力R可分解为法线方向力PN和切线方向力PZ,显然在法向力作用下,煤粉粒子渗入表面某一深度,此深度和被刨下来的微粒厚度成正比,而在切向力作用下把此刨屑撕下来。显然,攻角α愈大,则在法向力作用下煤粉粒渗入表面的深度愈大,形成的刨屑厚度愈大。然而,形成的刨屑厚度大并不意味着磨损严重。还需有一定的切向力作用,以将形成的刨屑撕掉,才能构成磨损。因而,只有当在某一攻角下,所需要的撕下剪切力正好等于所能提供的切向分力时,磨损最为严重。大量的实验结果及运行表明,一般当α=30°~40°时,磨损最为严重。此外,研究表明流速对磨损的影响较为显著,同时气流中灰粒的浓度对磨损同样有影响,磨损量正比于煤粉粒子的浓度。
综上所述,可以发现,影响磨损的因素主要有三个:
(1)攻角α,通常当α=30°~40°时磨损最为严重;
(2)流速W是对磨损影响较大的一个因素,流速增加之后磨损速度急剧上升;
(3)气流中灰粒的浓度,磨损量与灰粒的浓度成正比。
对于我厂1、2号机组锅炉一次风管系统来讲,凡是冲刷磨损严重的区域,均是受上述因素影响大的区域.即磨煤机分离器出口弯管处。
5.2 措施
要减小管壁的磨损状况,在不改变原始管路设计的前提下,主要是减小一次风灰粒浓度和在攻角大、流速较高部位采取必要的防磨手段来达到目的
起初我厂利用机组负荷调整间隙,对10台磨煤机磨损最严重的部分,磨煤机分离器出口弯管处逐一进行重新制作和更换。更换后漏粉现象虽稍有改观,但随着设备运行时间增长,磨损加剧,管路受损严重,检修人员疲于焊补磨损点,维护工作量颇大,这种更换“治标”的方法证明无效。
防磨防漏需从根本入,引进采用新的防磨材料:一次风管道内MT耐磨抗蚀陶瓷片的应用[1]。MT型螺栓连接陶瓷片是由多种强硬材料经高压成型,高温烧结而成的抗蚀耐磨陶瓷组成。其技术指标为:莫氏硬度≥8.5(相当于布氏硬度1 500以上),抗压强度≥550 MPa,体积密度≥3.5g/cm2,因而耐磨性高、抗冲蚀性好,其耐冲刷磨损性能至少是铬铸铁的6倍以上,为16 Mn钢材的至少30倍以上,耐温范围≤800 ℃。陶瓷片一般采用有机胶粘剂粘贴在工作面上,但在高温部位由于热交变应力的作用,胶粘剂易分解老化而失效。现改造连接方案:将陶瓷片钻两个孔,用埋头螺栓固定。采用专用进口焊机把陶瓷片通过埋头螺栓牢牢地固定工作面上,其结合强度高,可达60 MPa以上。这样就彻底解决了陶瓷片在高温交变应力作用下易脱落的问题。
运行方面不断试验降低一次风压,取得风压降低最大化。
三 结论
在防止磨煤机泄漏工作中,通过以上措施的实施,做到超前预测,加强预防,收到了良好的效果:磨煤机泄漏事故降低,机组运行的安全经济性大大提高,生产现场的卫生文明得到显著的提高。
参考文献
[1] 王秋林. 磨煤机的技术改造与制粉系统的优化调整[J].能源技术,2008 ,29 (3);
[2] 大唐户县第二热电厂主机规程.2009-06-10年发布;
[3] ZGM95型中速辊式磨煤机使用说明书.北京电力设备总厂.2004年10月;
来源:大唐户县第二热电厂