3.6 应用举例
3.6.1 济源供电公司220KV虎岭变电站3#主变,1978年生产,1980年投运至今已运行28年,接近设备的寿命期。从2004年开始的油色谱报告分析中就存在多种气体含量超标现象,具体数据见表2
表2 虎岭变2#主变油色谱分析报告
气体 成份 | 甲烷 | 乙烯 | 乙烷 | 乙炔 | 氢 | CO | CO2 | 总烃 | 日期 |
含量ml/l | 23.09 | 68.81 | 5.61 | 5.31 | 23.9 | 504.98 | 4000 | 103 | 2004.5.4 |
38.94 | 111.8 | 8.94 | 7.21 | 28.77 | 907.7 | 5910 | 166.9 | 2005.6.8 |
28.14 | 90.08 | 7.22 | 5.56 | 23.29 | 705.5 | 5043 | 131 | 2006.8.18 |
28.11 | 64.5 | 6.4 | 5.01 | 25.7 | 680.7 | 4980 | 129 | 2007.3.20 |
25.23 | 75.80 | 7.12 | 6.3 | 19.5 | 702.9 | 5432 | 114 | 2007.11.5 |
18.76 | 81.08 | 6.24 | 5.63 | 14.76 | 716.7 | 5680 | 111.7 | 2008.3.10 |
对上述数据跟踪分析,有不同程度乙炔、乙烯、总烃超过注意值,考虑变压器运行年限、内部绝缘老化,结合外部电气检测数据,认为该变压器可继续运行,加强跟踪,缩短试验周期。目前此变压器仍在线运行。
3.6.2 2003年4月15日,35KV黄河变电站1#主变预试时发现氢气含量明显增长。变压器型号为:SL7-5000KVA/35,2001年8月投运,具体色谱数据如下:
气体 成份 | 甲烷 | 乙烯 | 乙烷 | 乙炔 | 氢 | CO | CO2 | 总烃 | 日期 |
含量ml/l | 1.89 | 0.75 | 6.52 | 1.93 | 9.28 | 56 | 265 | 9.8 | 2002.5.5 |
2.26 | 1.65 | 7.33 | 3.98 | 123.56 | 69 | 256 | 15.22 | 2003.4.15 |
分析结果:色谱分析显示氢气含量虽未超过注意值,但增长较快,为原数值的12倍,其它特征气体无明显变化,说明变压器油中有水份在电场作用下电解释放出氢气,同时对油进行电气耐压试验,击穿电压为28KV,微水测定为80ppm,进一步验证油中有水份存在。经仔细检查发现防暴筒密封玻璃有裂纹,内有大量水锈,外部水份通过此裂纹进入变压器内部。经处理后变压器油中氢气含量恢复正常。
4.1 实践证明,故障的发展过程是一个渐进的过程, 仅由对油中溶解的气体含量分析结果的绝对值很难确定故障的存在和严重程度。因此,为了及时发现虽未达到气体含量的注意值,但却有较快的增长速率的低能量潜伏性故障,还必须考虑故障部位的产气速率。根据GB/T7252—2001《变压器油中溶解气体分析判断导则》中推荐通过产气速率大小作为判断故障的危害程度,对分析故障性质和发展程度(包括故障源的功率、温度和面积等)具有重要的意义。当相对产气速率(每运行月某种气体含量增加值占原有起始值的百分数的平均值),总烃的产气速率大于10%时应引起注意,变压器内部可能有故障存在,如大于40µl/L/月可能存在严重故障。但是,对总烃起始含量很低的变压器不易采用此判据[2]。
4.2 根据总烃含量、产气速率判断故障的方法
4.2.1 总烃的绝对值小于注意值,总烃产气速率小于注意值,则变压器正常;
4.2.2 总烃大于注意值,但不超过注意值的3倍,总烃产气速率小于注意值,则变压器有故障,但发展缓慢,可继续运行并注意观察。
4.2.3 总烃大于注意值,但不超过注意值的3倍,总烃产气速率为注意值的1~2倍,则变压器有故障,应缩短试验周期,密切注意故障发展;
4.2.4 总烃大于注意值的3倍,总烃产气速率大于注意值的3倍,则设备有严重故障,发展迅速,应立即采取必要的措施,有条件时可进行吊罩检修[2]。
4.2.5 应用举例
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