3.3 其它真空系统安全可靠性分析
电厂真空系统范围庞大,且真空覆盖范围随着机组负荷的变化而变化,真空出现泄漏的可 能性比较大。扬二厂曾发生过的系统上影响真空的因素主要有以下几个方面:
3.3.1 真空系统内相关阀门打开后没有及时关闭。如在#1 机停机后启动时由于#7/#8 低加汽侧 放水阀位置比较隐蔽,检查系统时没有及时关闭,导致机组真空时建立不起来;
3.3.2 相关系统运行出现故障。如#2 机由于汽轮机低压轴封进汽滤网脏,导致不能建立空真空。
3.3.3 真空系统设备发生泄漏。扬二厂#1 机真空严密性长时间不合格,经过多年严密排查,发 现#1 机高排通风阀法兰密封损坏,堵漏后真空严密性立即合格。
3.4 凝汽器真空系统故障造成后果的分析
4、提高凝汽器真空系统可靠性的措施
针对上述存在的可靠性问题,可以采取下列措施提高的凝汽器真空系统可靠性:
1) 增加备用循泵出口门 15%位置微动开关,提高循泵启动的可靠性,避免循环水短路。
2) 解除不必要的保护,提高循泵运行可靠性。经过试验,循泵及其电机在失去密封冷却水半 小时内不会造成对设备的伤害,就取消了循泵的密封冷却水保护。
3) 增加循泵房 MCC 电源,提高循泵出口门的运行可靠性。
4) 增加循母联络门 CRT 开、关、停功能,以便两台机循环水相互备用。
5) 增加对循泵房光缆的维护,确保其运行可靠性。
6) 真空泵停运后一定要现场确认进口门的状态,建议增加真空泵 CRT 电流显示值。
7) 定期投运胶球清洗系统。
8) 严格执行启动前检查制度,保证真空系统阀门状态正确。
9) 发生真空严密性试验不合格时,要坚持查找直至找到漏点。
10) 增加循泵密封冷却水水源,提高密封冷却水的可靠性。改造后的水源如下图:
图中两路工业水取自工业水管网的不同部位, 保证工业水在发生局部故障隔离时不影响循 泵的供水,为防止在工业水、生活水全部失去时循泵无冷却水源,从每一台循泵出口管路中部 引一水管,接至供循泵冷却水,作为循泵冷却水的事故备用水源。
5、结论
凝汽器真空系统运行可靠与否严重影响着机组运行的安全和经济性。凝汽器真空破坏后, 低压缸排汽温度升高,低压缸中心上移,低压缸振动加剧,严重时会造成低压转子损坏。另外 凝汽器起压后,会造成低压缸防爆膜的损坏。扬二厂从调试开始就发现了真空系统多起问题, 经过采取上述针对性措施后,目前显著提高了真空系统可和机组运行的安全可靠性,并取得了 良好的经济效益。
参考文献:
1、扬二厂培训教材:汽机分册
2、扬二厂集控运行规程
来源:互联网