原来我们讲的理论都是,参数越高蒸汽的做功能力越强,
现在为什么又强调低负荷降压,从热力学的理论讲还是参数
越高做功能力越强,只不过在工程问题上有一个过程问题,
这个过程带来的有用能损失较大,所以就降低了循环效率。
热力循环的特征参数基本上决定于汽压,汽压越高、汽化潜
热越小,锅炉的相对蒸发量就越大,相同温度过热蒸汽的焓
值越小,在低负荷下如果仍然实行额定压力运行,那么调门
就会节流,在调门后实际上跟着压力的降低汽温也会降低(和
滑压相比),实际上这样的高压蒸汽做功能力并没有增加,而
是增加了高压门杆漏汽(这就是损失的一部分),过程线右移
使高缸效率进一步降低。
实行滑压后,由于在炉膛的吸热过程中汽化潜热增加,
相对蒸发量就减少,相对烟气量就增加、对流过热器的吸热
量增加,这样就使低负荷下再热汽温不至于下降,提高了蒸
汽的做功能力。另外对变速给水泵由于滑压消耗功率会显著
下降,特别是电动的变速给水泵在节电上它有更大的经济效
益。它的缺点是排烟温度有一定的上升、锅炉效率也有微量
下降,但综合循环效率是高的。
我们不提倡纯滑压运行(指全部调速汽门满开的状态),
应该说是反对纯滑压运行,因为纯滑压会使蒸汽的压力降的
特别低、有效焓降减少很多(做功能力下降),汽化潜热增加
很多,锅炉蒸发量减少太多,这样就会使过热汽温、再热汽
温上升太多,甚至出现严重的超温现象,而且排烟温度也增
长较多,我们从试验中得到是最高可以增加15--20℃。不但
运行的经济性下降,而且对流受热面运行的安全性受到威胁。
关于缸效率低优化运行的看法:汽机缸效低、必然使排
汽干度增加,冷源损失增加,我们是不是一定还要保持在压
红线的概念上,特别是主汽、再热汽温都很高、都需要投减
温水时,经济运行怎么办,我的意见要降低主汽温度运行。
特别是东锅生产的亚临界600MW锅炉,再热器要投大量的
减温水,才能保证安全运行。经济性是非常差的,通过试验
研究适当降低汽温运行是很有必要的,从理论计算我们已经
完成,大约煤耗下降5—6克/千瓦时。
3.3.9电网规划及调度规则的影响
国家计划部门对电网、电源建设的规划,决定了整个电
力行业资产的利用效率。如果发展超前太多会造成资产利用
低下、单位生产成本增加、行业利润下降。发展太慢会造成
电力紧缺,影响整体国民经济的发展及社会生活,但电力行
业自身会降低单位生产成本、增加机会赢利。
电网调度规则是影响发电单位成本的重要因素:在总的
社会用电需求量不变的条件下,电网调度运行方式对发电单
位能耗影响很大,就目前的调度方式主要缺点是:旋转备用
容量太大,造成机组负荷率较低、经济技术性能下降、发电
煤耗增加,大部分机组都安装了AGC远方发电自动控制装置,
调度员可直接控制机组负荷,发电厂自己的优化负荷分配方
式无法实现,机组负荷率对能耗的影响,一般是在100%--80%
负荷区间,负荷下降10%影响发电煤耗率增加0.8%,80%以下
—50%负荷区间,负荷下降10%影响发电煤耗率增加1.2%,如
长期在50%负荷运行,会使发电煤耗率增加5%以上,当然单
位燃料成本也会增加5%(对30机组来讲煤耗增加17克/千
瓦时以上),这样就会造成生产过程的社会化能源浪费,发电
企业增加了成本。所以需要国家有关部门的协调、整个行业
(电网与发电企业之间)共同努力制定一个科学调度规则。
机组基本经济技术性能指标分析列下表。
机组经济技术性能指标分析表
总之实现对社会能源的优化配置和高效利用,是国家宏
观控制和发电企业降低生产成本的共同目标。必须发挥国家
计划、规划部门预测规划的重要作用和发电企业对生产过程
科学、合理的管理,才能达到对能源的有效利用。为实现这
个目标需要从规划、设计、基建、运行生产的各个环节,建
立控制目标及其有效的控制方法和管理组织机构。这是社会
生活和电能生产行业的共同愿望。
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