2005年期间,某电厂#4炉给煤机称重传感器故障率较高,有一个传感器输出信号超出使用范围0-30mV,有一个输出信号时而超出使用范围,时而在正常范围内,最近,又有两个称重传感器输出信号不随称重变化发生明显变化的现象,工作人员认为问题比较严重,做初步分析,可能原因如下:
该时期机组负荷高,煤质差,煤量大,给煤机称重传感器长时间处在高负载的运行工况下,同时给煤机内部湿度较大,有时温度稍高,可能超过60℃(称重传感器工作温度不超过60℃),不同程度影响使用寿命。
从#4炉密封风机改造后,故障率比改造前明显增加,怀疑改造后给煤机内部工作环境发生变化,影响称重传感器的使用寿命。
经咨询厂家,建议将给煤机内部的出煤挡板降低,减少出煤量,称重传感器负载相对降低,为保证目标给煤量,给煤机的转速自然会提高,将目前的高负载低转速改为低负载高转速运行方式,会延长重量传感器的使用寿命。
该电厂采取的措施是将坏称重传感器切除,维持单只给煤机传感器运行。
#4机组小修进入第2天,认真进行锅炉热风门执行机构检修和给煤机称重传感器更换工作,截止目前,三台磨煤机热风门执行机构全部拆除完毕,A1、A2给煤机4台称重传感器更换接线完毕,B1给煤机2台称重传感器已经更换,B2给煤机拆除2台原称重传感器。
三台热风门执行机构位于12米平台下方,位置狭小,灰尘多,光线暗,检修小组克服困难,首先在集控室将热风门全部关闭,然后通过爬梯到达检修场地,清扫积聚的灰尘,打开定位器端盖,记录接线端子编号与对应的端子,解除接线用绝缘胶布包好,拆除气源管路,用白胶布包好敞开的管口,松开固定底座上的四个螺丝并保管好,抬好执行机构并使之脱离底座,用准备好的绳索系牢靠后,慢慢下放到地面,最后用三轮车拉到办公楼,克服执行机构笨重等困难,一鼓作气抬到二楼检修间进行检修。
给煤机称重传感器更换工作进展顺利,首先清除煤灰,拆开保护罩,松开销子和压紧螺丝帽,去除称重托辊,接着松开固定传感器的四个螺丝,特别是靠近皮带的里侧2个螺丝,由于生锈特别难拆,尤其是接近下班时间,看不到螺丝,手电因为已经使用一天不能发亮,只能凭手感觉,本着高度的责任心和高超的技能,尽管煤粉弄黑了衣袖和双手,松动剂带着煤粉刺了一身,大家没有一句怨言,没有一个退却,心中只有一个信念:更换给煤机传感器,让入炉煤计量准确,以便为供电煤耗等指标的计算提供可靠依据。
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