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电站锅炉水冷壁管失效分析(1)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2011/5/6 16:03:50   

  摘 要:某钢铁公司电站锅炉仅服役15000h就发生水冷壁管破裂事故。采用化学成分分析、金相检验及水垢结构X射线衍射分析等方法对失效水冷壁管进行分析,并结合锅炉运行状况进行调查。结果表明:水冷壁管破裂是管壁内侧水垢阻碍热传导所致。水垢则是锅炉运行过程中注入未经软化水造成的。

  关键词:电站锅炉;水冷壁管;破裂;水垢;失效分析

  某钢铁公司1号电站锅炉,型号为UG-130/9.8-M(Q)(锅炉为130 t,压力9.8MPa),投产于2004年,在2006年发生水冷壁管破裂事故,累计服役时间仅15000h。破裂炉管共七根,分布于炉膛前、后和右侧三面,标高12.8m左右。炉膛烟道出口温度884.3℃。锅炉的水冷壁是由鳍片联接的并联管组成。炉管材料为20G钢,炉管直径60mm,管壁厚度5mm。笔者调查了解到在事故发生前曾向该锅炉补加了2t左右的民用自来水。在上述情况基础上笔者对该锅炉炉管进行了理化检验和分析。

  1 理化检验

  1.1 宏观检验

  对破裂炉管宏观形貌进行观察,发现破裂形态为穿透裂纹,且裂纹均处于鼓包部位。大多数裂纹长度为13~18mm,宽度1.5mm左右。破裂最严重的7号炉管,裂纹长度为32mm,宽度为3mm,见图1.

  另外失效水冷壁炉管外表面有棕褐色锈层,表面较光滑,基本无灰渣粘结。而内表面向火侧有较厚的棕色和灰白色水垢(图2),背火侧水垢较薄,呈灰白色。并且鼓包所在部位的水垢最厚。虽然这里的许多水垢已明显脱落,但残存的水垢厚度仍有0.5~1mm。

  

  

  1.2 化学成分分析

  利用直接读光谱法分析了7号炉管的化学成分。结果表明,其成分符合高压锅炉用无缝钢管20G钢的标准要求,见表1。

来源:

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