(3)加强燃烧调整保证旁路开度50%以上。当主汽压力达到冲转压力8.4MPa后,旁路进入定压运行模式,50%最小开度限制自动解除。此时运行人员应当注意不应降低燃烧率,避免旁路关回太多导致主汽流量太小。如果发生燃烧工况异常,应加强燃烧保持主汽温度稳定和旁路至少50%以上开度。
(4)低旁控制方式以提高再热器流量为目标,提高最小开度限额。机组启动过程中,高压旁路开度10%时,低压旁路开至最小开度50%(原定值为20%),主汽压力未达到8.4MPa以前保持开度不小于50%。
4.3 加强运行燃烧调整控制,提高燃烧稳定性
(1)等离子点火模式下,降低一次风速(保持在20~22m/s),增加对应层(特别是燃料风档板的开度)和上层二次风速,一方面一次风可尽快着火,另一方面又能在炉膛充分燃烧。
(2)点火初期,提高等离子燃烧器对应的A磨煤机出口风粉混合物的温度,维持80℃~85℃运行,使一次风的着火点提前,增加炉膛的燃烧率。
(3)锅炉投煤初期,降低锅炉炉膛燃烧器摆动喷嘴的角度,降低炉膛火焰中心高度,从而有效降低分隔屏过热器底部温度。
(4)点火初期可以考虑燃油和等离子混合燃烧模式,以降低炉膛火焰中心高度。
(5)加大燃尽(CCOFA)风及上几层辅助风风门的开度,降低火焰中心,适时开启SOFA风,消除炉膛出口气流的残余旋转,减小两侧烟温差。当投入第二台磨煤机(B磨煤机)后逐渐开大一层CCOFA风至70%以上,有必要时可适当增开第二层CCOFA风。
4.4 加强锅炉湿态运行的给水控制
(1)控制给水流量,降低至580t/h左右运行,增加锅炉的蒸发量比例,降低各级汽温。
(2)提高给水温度,增加除氧器的辅汽加热蒸汽量;增加启动分离器至除氧器的回水量;尽早投入高加运行(机组冷态启动时,汽机挂闸后,即利用冷再蒸汽投入2号高压加热器运行)。
(3)适当控制合理使用减温水,调节各级蒸汽温度,但必须注意避免减温水过调,保持减温后蒸汽有一定的过热度。
5 改进后的效果
经过运行方式和参数的调整,严格按运行规程规定操作,锅炉各受热面管壁温度在允许范围内,从未发生过超温报警现象,分隔屏过热器管壁温度基本维持在440℃~460℃,减温水很少使用,锅炉的运行状况得到了很大的好转。
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