2 设备检修、维护与改造措施
2.1 二次滤网换型
在江边循环水母管上增装了无锡鸿翔电力辅机设备厂生产的20000t/h II型自动清洗二次滤网,其额定流量下的水阻小于0.003MPa。投运后运行情况良好,对保证热交换器冷却水质、保护凝汽器铜管起到了较好的效果。
2.2 胶球清洗装置换型
进行了各台机胶球清洗装置的换型工作,采用了无锡鸿翔电力辅机设备厂生产的WBS-1425型立式圆桶型收球网。它由二块带格栅的网板、转动轴、固定网板、电动推杆、外壳等组成。带格栅的网板总面积是出水截面的1.5倍左右。收球时其夹角为25°,平时网与管线平行,在收球网中部增设可调导流板,下部设可调阻尼板,还有防漏球的密封芯。投用后运行情况稳定,其收球率在90%以上,有效地清除了铜管内的污垢,提高了换热效率,降低了凝汽器端差。
2.3 凝汽器铜管更换,采用FeSO4造膜工艺
近年来,根据凝汽器铜管的运行状况,#11机凝汽器铜管全部拆除更换为不锈钢管, #13、#14机组凝汽器铜管进行酸洗,清理干净后进行FeSO4造膜和管板管口补胶工作,凝汽器管内壁生成一层致密的棕黑色Fe2O3保护膜,以阻止冷却水的侵蚀。为避免运行过程中Fe2O3膜的磨损,定期在凝汽器铜管胶球清洗结束后向冷却水中补加FeSO4,进行补膜处理。采用FeSO4造膜工艺后,凝汽器铜管的冲击损失、脱锌腐蚀、应力腐蚀均明显降低。
2.4 认真进行凝汽器铜管找漏
凝汽器运行中单侧找漏方法是蜡烛法或薄膜法,这种方法只对泄漏量较大的铜管有效,也是一种迫不得已的方法。根据铜管泄漏处理经验,更应该重视停机后的凝汽器加水找漏,必须采用压缩空气将铜管彻底吹干,从而准确判断泄漏或渗漏的铜管,针对性地进行处理,以达到真正的防微杜渐。更换的新铜管必须进行全面的探伤检查。
2.5 凝泵密封换型和找漏系统改进
凝泵的密封装置由填料密封更换为集装式机械密封,减少了运行过程中盘根处漏空气。
凝泵进口管道内部因为是负压,其滤网、法兰等处易漏入空气。为了在机组运行中查找凝泵进口管道的漏点,在凝泵出口逆止门前后加装了旁路系统。给备用凝泵找漏时,只需关闭备用泵的进口隔离门,开启备用泵出口隔离门和出口逆止门旁路门,就可将运行泵出口压力引至备用泵的进口隔离门后,使这段管路由负压变为正压,只需观察向外渗水的位置就可判断出泄漏点,方便了凝泵管路的找漏。
2.6 轴封加热器疏水U型管改造
弃用原来轴加疏水U型管,另外增设高约10m的单级U型管,机组运行时轴加疏水阀全开,不需调节,彻底解决了U型管内水柱被抽空后空气进入凝汽器的问题,并简化了运行调整操作。
2.7 给水泵密封水回水改造
将给水泵的密封水回水改排至凝汽器3.5m处,以便水中溶解气体逸出并被抽气系统抽走,使回水进一步真空除氧,降低了凝结水的含氧量。
2.8 利用检修机会为真空系统彻底查漏
由于机组运行中的凝汽器真空查漏比较困难,只有利用机组修机会对真空系统彻底查漏。如2000年#14机组真空长期偏低不合格,检修期间进行氦气查漏,发现中低压导汽管低压侧水平法兰、低压缸前后法兰结合面、本体疏水扩容器水平衡门前后法兰、轴封加热器疏水法兰、低加疏水阀等多处漏空气。经过处理,真空严密性试验由修前的1500Pa/min下降为90Pa/min。
来源:BJX