仍然维持给水 pH 值9.3 左右运行但采用3.3.1 节中提到的乙醇胺作碱化剂,或仍然采用氨作碱化剂但在凝汽器不泄漏的情况下将给水pH 值9.6 左右运行,同时将3台精处理混床投入小流量运行,以便一旦凝汽器泄漏时迅速对凝结水进行全流量处理同时降低pH 值到9.3 左右运行;
在补给水混床后增加一个非再生式混床或将其中一个补给水混床改为非再生式混床以进一步提高补水水质,从而在不对凝结水进行处理时为进一步提高蒸汽发生器炉水品质或适当降低排污量奠定基础。对于秦山二期,从前面的分析可以看出,由于受季节性的原水水质变化和凝汽器泄漏的影响,其水质控制处理也存在一些问题,下面就其中主要问题提出的一点建议,以供
参考:
化水车间生产的除盐水中有机物高的原因与一期九十年代初期遇到的情况类似,因此可以采用一期在上世纪末的方法解决,即在除盐床前增加反渗透装置;
由于除盐系统一、二级混床出水品质差不多,因此可将二级混床改为非再生式混床,从而在不对凝结水进行处理时为进一步提高蒸汽发生器炉水品质或适当降低排污量奠定基础;
凝结水精处理的系统阴阳树脂分离效果可能不佳,可借鉴秦山三期的“CONSEP 分离工艺”进行改造;
由于凝汽器泄漏的不确定性,建议平时对凝结水进行小流量处理同时维持较高 pH值运行,一旦发现凝汽器泄漏时迅速对凝结水进行全流量处理同时稍微降低二回路水的pH 值运行。
4.3 对将来核电站二回路水质控制处理工艺的建议
根据前面几节对秦山地区三个电站二回路水质控制和处理系统的讨论以及结合当代最新的水处理技术,建议在设计新的核电站水质控制处理系统时,参考以下推荐原则:
对于除盐系统,采用“超滤(UF)+反渗透(RO)+电再生混床(EDI)+非再生式混床(NRMB)”这种先进的处理工艺来生产高质量的除盐水;
对于凝结水精处理系统,采用低压无前置过滤的能进行连续全流量处理的精处理系统,其阴阳树脂分离采用CONSEP 工艺;
对于二回路化学加药处理,采用碱化剂为乙醇胺加除氧剂为联氨的全挥发处理方式;
对于蒸汽发生器排污,正常排污速率应该比较低如0.3%左右给水流量,但最大能达到的排污速率应该比较大,如1.5%给水流量以上;
由于存在凝汽器泄漏,平时对凝结水进行小流量处理同时维持在腐蚀相对较小的较高给水pH 值运行,一旦发现凝汽器泄漏时迅速对凝结水进行全流量处理同时稍微降低给水的pH 值运行。
参考文献
1. 杨东方,凝结水处理,北京:水利电力出版社,1989
2. 游兆金,秦山核电站凝结水精处理系统性能试验,北京:原子能出版社,1995
3. 李培元等,火力发电厂水处理及水质控制,北京:中国电力出版社,2000
4. 于海琴等,21 世纪高参数机组电厂化学水处理技术发展探讨,工业水处理,2000,20(8):11-14
来源:秦山第三核电有限公司