(1)根据数据分析和参数计算结果修改程序。确认汽轮机为单阀运行方式,根据参数计算结果,修改各个高压调节汽门的顺序阀管理参数。切除DEH功率控制方式,切换为阀位控制方式,保持负荷参考指令不变。由热控人员强制3号、4号高压调节汽门的指令输出不变,根据数据分析结果修改3号、4号高压调节汽门的阀门流量特性曲线。由运行人员缓慢调整负荷参考,使修改后的3号、4号高压调节汽门指令与实际指令相等,将所强制的指令释放开。
(2)进行参数修改后的单、多阀切换试验。投入DEH功率自动控制回路,在机组各主要参数如主蒸汽压力和机组负荷稳定的情况下,进行单、多阀切换试验。试验结果显示功率波动1MW左右,比参数修改前的7MW大为减少。切换完后,1号、2号高压调节汽门全开,4号高压调节汽门全关,3号高压调节汽门处于调节状态,其指令与反馈稳定,主汽压力及负荷稳定,锅炉燃烧工况稳定。
(3)进行参数修改后的阀门重叠度试验。由运行人员降低主蒸汽压力的设定值,增加功率设定,进行4号高压调节汽门的开启试验,此时1号、2号高压调节汽门保持全开,3号高压调节汽门逐步全开,4号高压调节汽门处于调节状态,其指令与反馈稳定,机组负荷及主蒸汽压力等参数运行稳定。由运行人员增加主蒸汽压力的设定值,同时减少功率设定,进行3号高压调节汽门的开启试验,此时1号、2号高压调节汽门保持全开,4号高压调节汽门逐步全关,3号高压调节汽门处于调节状态,其指令与反馈稳定,机组负荷及主蒸汽压力等参数运行稳定。试验结束。
4.2参数整定后效果分析
参数整定前后重要数据的波动值对比见表3。
从表3可以看出,参数整定后机组负荷和主汽压力以及调门的波动大大减小,机组燃烧工况和负荷控制效果改善明显,表明参数整定合理,达到了预期效果。
5结论
通过对比阀门流量特性曲线和阀门管理参数整定前后的试验数据,可以看出机组原来的参数设置与实际情况存在较大差距,尤其是3号、4号高压调节汽门的流量特性参数及阀门开启的重叠度设置,与实际流量特性曲线存在很大偏差,所以在进行单、多阀切换和运行到阀门重叠区域时,引起机组负荷和主蒸汽压力的剧烈波动,通过细致的试验、精确的计算和合理的参数设置,机组的控制特性大为改善,满足了机组正常的升降负荷调节要求,保障了机组及电网的安全稳定运行和发供电质量,达到了理想的效果。
参考文献
(1)谷俊杰,丁常福。汽轮机控制监视和保护(M)。北京:中国电力出版社,2002。
(2)邵和春。汽轮机运行(M)。北京:中国电力出版社,2006。
(3)王爽心,葛晓霞。汽轮机数字电液控制系统(M)。北京:中国电力出版社,2004。
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