我们根据现场实际,把各种工况下容易出错、影响山东邹县发电厂600MW机组制粉系统
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单耗的情况,及时反映到分场,在分场专工及领导的指导下,组织运行人员积极参加分场举办的各种理论知识及业务培训,提高了机组运行人员的工作水平,最大限度的减少了各种失误;班组内部应举办各种技术问答、经验交流、疑、难点分析讨论小组,加强了节能降耗方面的培训,提高业务水平,在业务方面对机组制粉系统单耗的影响降到最低点。
3、及时联系燃料,保证煤质。
根据每天的入炉煤质分析报表,及时掌握煤质的变化情况,在煤质发生变化时,及时调整燃烧,并及时通知燃料及有关领导,协调进煤、混煤等工序,确保进入原煤仓的煤符合设计煤种要求,而确保制粉系统在最经济、最稳定的工况下运行。
一般情况下,当煤质符合设计煤种时4套制粉系统就能带600MW负荷,而煤质不符合设计要求时,机组带600MW负荷需5套制粉系统,这样在保证煤质的条件下,同样的负荷,可以少启动一套制粉系统,从而节约厂用电量,大大降低制粉系统单耗。
4、修改不合理的设计,优化系统的各性能。
由于山东邹县发电厂600MW机组大部分采用进口设备,制粉系统设备则全是进口,由于各种原因,制粉系统启停逻辑存在很多不合理的地方,从而导致制粉系统启停时间长,增加了制粉系统的单耗。把那些不必要的影响制粉系统启停的逻辑找出来,利用设备停运及大、小修的机会配合热工人员对各逻辑进行了优化,去掉那些不必要的部分,减少制粉系统的启停时间,从而降低机组制粉系统电耗。
此外机组制粉系统为正压直吹式,制粉系统的启、停将直接影响机组增、减负荷,而在原设计逻辑的情况下,启、停制粉系统需20分钟,而我们在修改了部分不合理逻辑后,启动时间可以减少5分钟,而停止时间可以减少3分钟,这样在保证负荷的情况下,我们就可以减少制粉系统的运行时间,从而降低制粉系统的单耗,节约厂用电。
5、协调各方面,合理分配机组负荷。
由于受电网、时间、季节等客观因素的影响,机组经常运行在不经济的工况下,增加了厂用电率,相对的增加了制粉系统的单耗。所以应根据机组负荷实际情况,及时汇报值长,协调各机组负荷,保证制粉系统始终运行在最经济的工况下。同时还应根据机组的实际工况,及时申请启停磨煤机,确保最大限度的降低制粉系统单耗。
因为电网的原因,有时候我厂#5、6机组负荷均在500MW或者在400MW左右,这个负
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荷是机组最不经济工况,我们根据实际情况,及时汇报值长,合理调整#5、6机组负荷,降低#6机组负荷至460MW,停掉一套制粉系统,而把这40MW负荷加给#5机组,维持#5机组原运行方式。这样就可以节省一套制粉系统,从而大大降低厂用电量,降低制粉系统单耗。
根据以上对影响600MW机组正压直吹式制粉系统单耗各种原因的分析,我们按对策实施后的2001年9月至11月期间,根据初步统计,机组制粉系统单耗从46KWH/T煤降至为40KWH/T煤,大大节约了厂用电,平均厂用电率由5.1%降至4.7%左右,厂用电量约从3060MW时降至2880MW时,其结果见下图:
与以前机组制粉系统单耗相比,对策实施后的制粉系统效率显著提高,制粉系统单耗也大大降低,厂用电率明显下降,从厂用电量方面来说可节约:(负荷率按70%计算)0.7*600000KWH*0.003=1260KWH,即每小时节约:1260KWH*0.5=630元,每月为:630*24*30=453600元=45.36万元。所以,长期坚持的话,其效益是非常可观的。
通过以上分析可知:只要全面分析系统的各种性能、按照理论联系实际的方法及时总结实际运行经验、结合实际全面考虑系统特性,就能将600MW机组制粉系统单耗降到一个较低的水平。
参考文献
《锅炉设备运行技术问答》
来源: