通过调节3号、4号瓦汽封泄汽手动门,进行低压缸前后汽封泄漏的对比性试验,调整前汽封供汽压力达到0.08MPa,经调节,低压缸前汽封处不再泄漏,低压缸后汽封漏率减小近一个数量级,漏率显示为5.8×10-7Pa·m3/s,泄漏仍较严重。
3号机低压缸前后汽封经调节之后,该机真空状况及凝结水的溶氧值获得较大的改善,真空由-94.6kPa提高至-96kPa,凝结水的溶氧值由171μg/L降至90μg/L。汽封泄汽调整前后,机组真空及凝结水的溶氧值变化趋势图见图3、图4。
4.3小汽机后汽封
由于汽封供汽压力自调门失灵,在机组运行过程中无法对小汽机汽封供汽压力进行自动控制。本次查漏发现,A、B小汽机后汽封处泄漏,尤其是A小汽机后汽封处泄漏较为严重,为了减小泄漏的发生,调节A、B小汽机进汽旁路手动门,有效地消除了两小汽机后汽封的泄漏。调整完之后对旁路门开度处加以标记,以便能使运行人员对小汽机的泄漏加以控制。
另外,3号机小汽机的汽封泄汽原设计为直接排大气,后考虑对环境的影响,将小汽机汽封泄汽引至轴封冷却器,轴封冷却器疏水排往凝汽器,轴封冷却器疏水至凝汽器无多级水封,只有一个约2m高的U型管,水封效果很差,轴封加热器又无水位自动控制装置,运行中水位较难维持,轴封冷却器水位较低时,有较多空气漏入真空系统。
4.4B小汽机排汽蝶阀前法兰
由于B小汽机排汽蝶阀前法兰直径大,此部位的泄漏对机组真空严密性也产生很大的影响。
5检漏效果
检漏前机组真空严密性水平差,长期以来,真空严密性试验根本无法进行,极大地影响了机组的真空状况,乃至机组运行的安全性和经济性。经过检漏并对检测到的漏点进行处理,机组的真空系统严密性水平有了很大的改善。
漏点处理后,该厂对3号机进行了真空严密性试验,为避免油中进水,试验过程中汽封供汽压力未做任何调整。试验结果见表2。
检漏前,该机组真空系统严密性试验无法进行,经过检漏及堵漏,真空系统的严密性水平有了很大的提高。
将密封水回水不经过凝汽器直接导至地沟,凝结水溶氧值由100μg/L以上降至80μg/L。同时对密封水回水、低压缸前后汽封及小汽机后汽封进行调整,凝结水溶氧值达到了20μg/L。
6结论
上安发电厂3号机通过进行氦质谱检漏及对漏点进行处理,机组的真空严密性水平有了较大改善,检漏前真空系统必须2台真空泵同时运行真空才能维持,检漏后,真空系统只需1台真空泵运行便能维持较高的真空值。由于低压缸前后汽封和A小汽机后汽封泄漏相当严重,漏点暂时无法进行处理,机组的真空严密性还没有达到较为优秀的水平。为了更好地提高机组的真空严密性并降低凝结水的溶氧值,建议:
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