1事故经过
某公司#2炉系哈尔滨锅炉厂生产的亚临界压力一次中间再热自燃循环锅炉。2001年12月1日该炉进入试运第三天,运行稳定无明显异常现象。14:38,#2炉炉管检漏(前包处)报警,14:58,因#2主变压力释放保护动作停炉,15:20,现场检查右侧水平烟道入孔处有蒸汽冒出,打开入孔确认受热面泄漏。
进入炉内检查发现水冷壁延伸管右数第24根左右鳍片根部两侧发生泄漏,左鳍片根部两则泄漏后冲刷25根水冷壁延伸管弯头,造成第25根水冷壁延伸管头穿孔。检查第24根弯头发现:从右侧鳍片根据部起,沿弯头背部平行于梳型密封板有一道环向裂纹,环向裂纹与左鳍片根部泄漏点不相连。进一步检查发现,管内部裂纹与外部环向裂纹特征一致,内外裂纹已贯穿,左右鳍片根部两侧均为小孔泄漏,第23根据管弯头被第24根据右鳍片根据部泄漏冲刷穿孔。
通过更换23、24、25根弯头,并对水冷壁延伸管直段中部进行加固,解决了泄漏问题。
2水冷壁管泄漏检查
为找出泄漏原因,防止事故再次发生,在宏观检查的基础上,我们做了化学元素分析、机械性能试验、金相分析和电镜扫描观察。
2.1宏观检查
2.1.1发现裂纹附近焊缝有多处咬边(最深为0.5mm左右)、夹渣,焊缝断口可见内部气孔(φ1mm)。
2.1.2两处裂纹均已裂穿,断口整齐。左侧裂纹沿鳍片焊接熔合区开裂。右侧裂纹起始于鳍片和梳型板之间的T型焊接接口,一侧沿鳍片焊接熔合区开裂,一侧横向发展。
2.2化学元素分析
在开裂弯头附近取样分析,结果符合相关标准要求。
2.3机械性能试验
在开裂弯头附近取样进行拉伸试验,试样的抗拉强度符合相关标准要求。
2.4金相分析
在远端和裂纹共9处取样,金相组织为珠光体(P)铁素体(F),珠光体球化一级,未见其他异常金相组织。
2.5显微裂纹检查
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