3.4主变规格不统一,使各站电压不协调
以五原变和前旗变的主变为例,两站均为乌拉山电厂供电,但其额定电压分别为115/38.5/10.5kV和115/38.5/11kV,由于主变10kV侧额定电压不同,两站双主变并列运行时,使10kV电压同时保持在合格范围就比较困难了。
3.5主变有载调压分接头调节频繁影响设备安全运行
几年来,巴盟局致力于主变有载调压改造工作,并于1998年全部改造完毕,现网内110kV主变均为有载调压。采用有载调压主变后,网内电压合格率有了很大提高,但是处于线路的末端站,如东升庙变电站、纳林套海变电站由于负荷轻,线路充电功率大而使电压偏高,主变分接头常年处于I的位置,电压合格率偏低。其它各站电压在负荷高峰时,电压普遍偏低,不得不利用调节主变分接头来改善电压,主变调压过于频繁是一个不容忽视的问题。临河东郊变电站220kV主变,2002年累计调压5771次,其余各变电站的运行主变也大都超过了5000次,调压最多时,一台主变一天调压二十几次,给安全生产带来了极大的隐患。临河东郊变电站主变由于调压频繁,主变压器影响B相调压器触头故障不动,长期不能调压。五原变电站1#主变压器在调压时,主变压器喷油损坏,返厂大修,造成五原地区大面积限电。杭后变电站主变压器调压时,主变压器重瓦斯跳闸。分析原因,都是因为主变压器调压频繁,引起分接开关触头大燃弧;另外,我们的检修队伍力量不足,不能及时对主变压器进行定期分析、化验,达到了5000次没有立即组织检修也有关系。
3.6无功、电压运行管理工作基础薄弱
由于无功、电压工作一直不被特别重视,因此在无功电压运行管理的自动化设施、投入人力、领导重视等方面都远远不如有功功率那样,无功功率分散,点多可控性较差,不像有功功率都在各级调度管辖之中,因此无功电压的运行管理工作要比有功管理难度大。目前巴盟局无功、电压运行管理工作基础薄弱主要表现有以下几点。
电网无功计量不准不全,电压表误差较大,给电压的记录、分析工作带来了困难。在实际工作中,经常可以发现变电站电压盘表读数与自动化遥测数据不一致,而且有时候相差甚远,这就使得电压调整无所适从,也使电压的准确考核失去了意义。
各站35kV和10kV线路只有电流表和有功表,即使个别有无功表,也都是单向的,馈线向系统倒送无功无法监视,只能折算。设计和建设中把无功计量砍得残缺不全,给无功运行管理带来了极大的困难。
无功、电压运行统计工作自动化程度低,主要依靠人工统计,数字量大,统计不及时、不全面。目前,巴盟局各类电压统计报表,如电压合格率报表,靠人工统计汇总,工作量大,报送时间晚。
无功补偿容量及投运容量统计比较困难,尤其是用户电容器投运容量难以准确掌握,做系统无功平衡分析难以提供确切的数据。
对无功管理人员培训不够。电压是电能的主要质量指标之一,电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产、产品质量和人民生活用电都有直接影响,而无功电力又是影响电压质量的一个重要因素。长期以来,电力系统存在着重有功,轻无功的思想,无功管理工作流于形式,无功管理人员缺乏,培训力度不够,造成无功管理不到位。
4加强电压管理,改善电压质量的措施
4.1加大农网改造无功补偿的力度
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