1.概述
我们平阴山水水泥有限公司建有2条5000t/d新型干法水泥熟料生产线,两条窑预热器出口温度比较低,其中1#窑为305℃,2#窑为295℃。为充分利用水泥窑生产过程中排出的废气余热,节约能源、降低成本,我们委托大连易世达于2007年为其配套建设了一座装机18MW的余热电站。该余热电站于2007年11月并网发电,2007年12月通过性能考核,但到2008年3月发现发电功率逐渐下降,平均发电功率降至14000~15000kW,此时锅炉运行正常,窑状况稳定,但发现凝汽器的真空较大变化,由原来的-0.092~-0.90MPa降到-0.88~0.086MPa;端差由原来的6~8℃上升到11~13℃,说明凝汽器的冷却效果降低。经分析认为是由于换热管束结垢导致水量减少、热阻增加所致,决定采取酸洗措施对冷凝器进行酸洗。我们于2008年6月对冷凝器进行酸洗后,换热管束中污垢被清除,阻力下降。冷凝器的冷却效果明显得到改善,真空提高到了-0.094~-0.92MPa,端差降到5-7℃,发电功率达到15200~16200kW,平均提高1200kW。考虑酸洗只能定期进行,周期较长,不能天天进行处理,为此我们于2008年8月上了1套凝汽器胶球清洗装置。每天开启胶球清洗装置清洗一次,其效果与酸洗基本相当。
2.胶球清洗技术
胶球清洗技术于本世纪50年代初由前西德人塔布诺格所发明,之后我国开始自行试验研究开发。目前,我国胶球清洗装置的设计、设备性能均接近世界先进水平。
2.1胶球清洗系统构成
胶球清洗系统由二次滤网、收球网、装球室、胶球泵、分汇器、阀门管路和电器控制装置构成。
2.2工作原理
选用合适的海绵胶球,球的湿态直径比冷却管内径略大一点(约1—2mm),且湿态比重和水相近,将胶球投入装球室内,数量为凝汽器进水室铜管数的15%左右,将装球室封严,然后启动胶球泵,打开系统两端碟阀,胶球就在循环水进出口压力差的作用下,被挤压通过冷却管,对冷却管内径进行一次抹擦,使管内壁污垢随水流带出,胶球随循环水经出水管进入收球网,在收球网板的阻拦下,把胶球分离出来,由胶球泵抽出重新回到装球室,如此循环往复对凝汽器冷却管实现连续自动清洗。当清洗3个小时左右后,操作装球室内的漏斗回位,运行3-5分钟后即可收球。
来源:平阴山水水泥有限公司