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国产高压变频器在电厂辅机节能改造中的应用实践(2)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2010/10/28 14:30:47   


  
  五、辅机设备变频器的改造控制方案简介  
  我们此次改造应用的ZINVERT型智能高压变频调速系统主控制部分以新型电机控制专用双DSP(数字信号处理器)为控制核心,辅以大规模可编程逻辑器件,实现SPWM波形控制及各种信号的检测、分析判断和处理。控制器和功率单元箱之间通过光纤进行信号传输,可有效避免电磁干扰,增强系统的可靠性。同时控制系统具有丰富的模拟、数字接口,可用于与中控DCS连接和扩展,以满足现场运行与控制的需要。操作时可通过在控制柜上“远程/就地”转换开关的切换实现“就地控制”与“远方控制”。我公司“远方控制”与原有的DCS连接,在引风机、给水泵控制画面中增加了变频器画面,与变频器输出接口联接,进行数据通讯,运行人员可以通过DCS中的画面对引风机、给水泵变频器的工作电流、转速以及运行、停止、故障等状态进行实时监控。  
  1、#2锅炉IIB引风机变频装置与电动机连接方式
  

  #2锅炉IIB引风机电动机配套变频型号为:ZINVERT-A6H1000/06Y,系统采用一拖一工/变频自动旁路切换方式(见上图)。其中QF表示6KV高压开关(原有设备)、KM1-KM3为高压真空接触器、M表示电动机(原有设备)、K1-K2为高压隔离开关;全部选用10kV开关。K1、K2与KM1、KM2联锁,即K1、K2断开时,KM1、KM2无法合闸。KM3和KM2互锁,KM3和KM1不互锁。KM3和KM2不能同时合闸。
  
  自动变频切换工频过程:电机变频运行时,变频器接收到“变频切工频”的信号后,自动断KM1、KM2,然后合KM3,电机工频运行。自动工频切换变频过程:电机工频运行时,变频器接收到“变频切工频”的信号后,自动断开KM3,然后合上KM1,最后合KM2,启动电机变频运行。在变频器出现严重故障时(除负载故障外),负载能够自动转入工频电网中,切开变频调速系统,并且负载不用停机;另外在工频旁路运行的情况下可以通过断开K1和K2检修变频器。  
  2、#4给水泵变频装置与电动机的连接方式
    
  

  #4给水泵电动机配套变频型号为:ZINVERT-A7H3750/06Y,系统采用一拖一工/变频手动旁路切换方式。它是由1个单刀单掷隔离刀闸K1和1个单刀双掷刀闸开关K2组成(见上图),其中QF表示6KV高压开关(原有设备),变频与工频旁路间切换,可以通过K1、K2刀闸切换完成,刀闸K2采用单刀双掷刀闸,保证避免变频输出与工频输入短接闭锁功能。
  
  6kV电源经变频装置输入刀闸K1到高压变频装置,变频装置输出经刀闸K2送至电动机;电源还可经刀闸K2切换工频位置至电机,直接起动电动机。一旦变频装置出现故障,可马上依次断开输入侧进线开关QF及进线刀闸K1,切换刀闸K2至工频位置,将变频装置隔离,然后合输入侧进线开关QF在工频电源下起动电机运行。刀闸K1、刀闸K2操作与进线开关位置之间具有闭锁和防止误操作功能。刀闸技术绝缘耐压、动稳、热稳、机械寿命、电气寿命等参数满足回路要求及相关标准。
  
  六、辅机设备变频器系统调试  
  变频器安装后,投入系统运行前还需进行必要的调试,其目的主要是检查所选择的变频器其性能、功能是否达到设计要求以及满足实际生产需要。主要内容有:
  1、具备条件:
  a)相关变频器工作的一、二次设备安装、组态完毕;
  b)变频器柜内变压器耐压试验、直流电阻测量合格; 
  c)6kV电缆、变频器柜内开关、支持瓷瓶、避雷器等试验合格; 
  d)检查各接线正确、紧固;  
  e)变频器参数设置正确;
  f)辅机等机务设备具备试车条件。
  
  2、试验项目:信息请登陆:输配电设备网 
  a)开关闭锁功能试验:主要检查出线刀闸和旁路刀闸的机械闭锁功能、“高压允许合闸”闭锁功能、防止带负荷拉合刀闸功能。 
  b)静态调试:将变频器控制电源送上,开关处于试验状态。检查“接地控制”(控制柜控制)、“远方控制”(DCS控制)时的开关动作状态及变频器面板、DCS画面上的各种状态显示是否正确对应。  
  c)动态调试:开关、变频器柜将正式通电。分别检查“工频旁路”状态以及“变频控制”状态下,在DCS上或变频器控制柜上操作引风机、变频器的启、停、调是否正常,转速、电流是否正确;在“工频旁路”状态时与“变频控制”状态时的转向是否正确;在“变频控制”时人为模拟故障保护动作、信号是否正确。
  d)带负荷试验:主要了解正常运行工况下变频器的风量、流量、电流、转速(频率);检查变频器额定输出电流时的电机转速、变频器频率。以便确定变频器的“始动频率”值以及是否投用限流功能。
  e)动力电源切换试验:变频器在正常运行时,电源发生短时波动或工作厂用电中断备用电切换成功,这时变频器应不发生跳机。
  
  七、辅机设备变频改造后的效果
  1、#2锅炉IIB引风机变频改造后效益分析 
  改造前#2炉负荷为370T/h(表一)
  

  由表一的统计数据可知,变频器改造前的日平均日耗电量为25806.6KWh  
  改造后#2炉负荷为370T/h(表二)  

  由表二的统计数据可知,改造后经过计算#2锅炉两台引风机每天的平均电量约为18370.67KWh  
  每天的节约电量为:25806.6-18370.67=7435.93KWh,实际节电率为28.8%。  
  2、#4给水泵变频改造后效益分析(根据锅炉的上水量与产汽量进行统计)
  改造前,#1、#2、#4给水泵运行统计(表一)
  
  

  由表一的统计数据可知,变频器改造前的日平均日耗电量为169002KWh
  
  改造后,#1、#2、#4给水泵运行统计(表二)  

  由表二的统计数据可知,变频器改造后的日平均日耗电量为157417KWh
  每天的节约电量为:169002-157417=11585KWh,实际节电率为6.9%。
  由以上统计数据的计算分析可以看出,采用变频调速运行后,仅仅节电每年带来的经济效益十分明显,并且通过测算引风机、给水泵变频改造投资在一年内全部收回。另外变频改造的附加优势:
  a)电源侧的功率因数可提高到0.95以上,大大的减少无功功率的吸收,进一步节约上游设备的运行费用。
  b)采用变频调节后,通过调节电机转速实现节能;转速降低,主设备及相应辅助设备如轴承等磨损较前减轻,维护周期、设备运行寿命延长;变频改造后风门开度可达100%,运行中不承受压力,可显著减少风门的维护量。在使用变频器过程中,只需定期对变频器除尘,不用停机,保证了生产的连续性。从实际改造情况看,采用变频调速后,运行与维护费用大大降低。
  c)采用高压变频改造后,电机实现软启软停,启动电流不超过电机额定电流的1.2倍,对电网无任何冲击,电机使用寿命延长。在整个运行范围内,电机可保证运行平稳,损耗减小,温升正常,无任何附加的异常振动和噪音。 
  d)智能高压变频调速系统适应电网电压波动能力强,电压工作范围宽,电网电压在-35%~+15%之间波动时,系统均可正常运行。

  八、结束语  
  综上所述,ZINVERT变频器在我公司辅机设备中应用是相当成功的,不仅可以取得相当显著的节能效果,是电厂节能降耗的一个有效的途径,同时也改善了辅机设备的使用寿命和自动控制水平,而且也得到国家产业政策的支持,代表了今后电力行业节能技改的发展方向。
  参考文献  
  [1]徐甫荣.高压变频调速技术应用实践.北京.中国电力出版社.
  [2]郭立君,何川.泵与风机(第三版).北京.中国电力出版社.  
  [3]ZINVERT系列高压变频调速系统培训教材.广州.广州智光电气股份有限公司.
  
  
  

 

来源:中国自动化网
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