3.4 吸收塔除雾器运行工况
对吸收塔除雾器压差进行监测,结果见图2。

从图2 可知,试验期间吸收塔除雾器压差在460Pa~500Pa 之间以齿状稳定波动,整体并无增长趋势。除雾器运行压差接近500Pa 时,通过除雾器冲洗可使除雾器恢复至较低运行压力
4 石膏品质分析结果
对试验期间所产石膏各组分含量进行测定,结果见表3。
表3 石膏品质分析结果

从表3可知,石膏干基中硫酸盐含量平均大于95%,碳酸盐含量小于2%,亚硫酸盐含量小于0.35%,满足电厂脱硫系统要求。对试验单元石膏旋流器底流测定污泥比阻,平均为0.56×107s2/g,属易脱水污泥,并且试验期间所测石膏含水率均未超过10%。因此,以循环水排污水作为脱硫工艺水,不会降低石膏品质,影响石膏脱水率。
5 分析与讨论
中水水源循环水排污水离子含量及TOC含量均高于工业水,但以其作为FGD工艺水,脱硫系统能够稳定运行,脱硫效率稳定在95%以上。
分析原因可能是由于循环水排污水中更高含量的SO42-能够更好的结合水中H+形成HSO4-,为H+从液相主体向石灰石颗粒表面扩散提供通道,从而提高石灰石溶解速率,并且Mg2+含量的增大,对脱硫效率也有一定的促进作用。
但以循环水排污水作为FGD工艺水,由于Cl-含量的增大,运行过程中浆液Cl-浓度增大幅度较大,为维持脱硫吸收塔Cl-浓度,脱硫废水量将有所增大。根据试验期间测定,在机组满负荷运行工况下,维持吸收塔Cl-浓度2400mg/L左右,以循环水排污水作为FGD工艺水,单台吸收塔脱硫废水量平均为2.68m3/h,而以工业水为工艺水时,脱硫废水量为1.88m3/h。更换工艺水后,单台吸收塔脱硫废水量增大0.8m3/h,增幅为42.5%。
6 结论
(1)以中水水源循环水排污水作为脱硫工艺水,脱硫系统运行稳定,吸收塔除雾器未出现结垢现象。SO2去除率平均为97.27%。
(2)脱硫系统工艺水为循环水排污水时,吸收塔浆液各组分含量稳定。并且不会对石灰石溶解速率造成影响。
(3)中水水源循环水排污水作为脱硫工艺水,石膏干基硫酸盐含量平均大于95%,含水率平均小于10%,石膏品质不受影响。
(4)相同运行条件下,循环水排污水相比工业水作为脱硫系统工艺水时,单台吸收塔脱硫废水量增大0.8m3/h。
参考文献
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来源:电厂化学 2011 学术年会论文集