(1)机组负荷在 115MW 和 150MW 时增压风机跳闸,原烟气 烟道压力分别为 3138Pa 和 3379Pa,两种工况下,烟道压力增加 了 241 Pa;在变频启动增压风机后,原烟气烟道压力最高值分 别为 3569Pa 和 3802Pa,烟道压力增加了 233 Pa。虽因增压风机 入口膨胀节破裂,机组负荷在 200MW 时增压风机跳闸试验未做, 但依据 115MW 和 150MW 负荷下的试验数据, 初步推算机组负荷在 200MW 时若增压风机发生故障停运,原烟气烟道压力可增至 4000Pa 左右,若此时将负荷降至 150MW 以下可安全启动增压风 机,不会造成设备及烟道损坏。
(2) 运行中当发生增压风机故障时, 可维持机组负荷在 150MW以下运行。此时不会影响到机组、脱硫设施和烟风道的安全,当 故障处理完后,恢复增压风机运行。
三、封堵旁路挡板方案:
1、将增压风机入口烟道膨胀节更换为承压±7000Pa 左右的 膨胀节。
2、针对在增压风机故障跳闸后重新启动运行,原烟气烟道 压力比增压风机故障跳闸后的压力升高约 500Pa 的试验结论, 修 改规程,确保一旦发生增压风机故障跳闸,在重新启动运行前将 原烟气烟道压力调整到 3200Pa 以下。
3、改接浆液循环泵电源:
目前,5 台浆液循环泵电源均取至对应的脱硫 6kV 各供电段 母线,各段母线之间通过分段开关连接,分段开关设臵有备用电 源自投装臵, 为避免因某段电源故障导致吸收塔浆液循环泵全部 停运,造成机组停运,将 2 号脱硫装臵 A、D 浆液循环泵电源保 留在脱硫 6kVII 段,将 C 浆液循环泵改接至脱硫 6kVI 段,将 B、 E 浆液循环泵改接至脱硫 6kVIII 段;将 1 号脱硫装臵 A、E 浆液 循环泵电源保留在脱硫 6kVI 段,将 B、C 浆液循环泵改接至脱硫 6kVII 段,将 D 浆液循环泵改接至脱硫 6kVIII 段;将 3 号脱硫 装臵 C、A 浆液循环泵电源保留在脱硫 6kVIII 段,将 E 浆液循环 泵改接至脱硫 6kVII 段, B、 浆液循环泵改接至脱硫 6kVI 段; 将 D 为减少 6kV 电缆,考虑在脱硫 6kV 开关室增加电缆转接箱,不全 部重新敷设 6kV 电缆。
4、增加原烟气烟道防爆装臵:
为确保脱硫系统增压风机故障跳闸后原烟气烟道安全, 在原 烟气烟道上增加防爆门,防爆门按尺寸 800mm×800mm 设计,防 爆门压力按±4500Pa。同时在原烟气烟道上安装 3 台压力变送 器,变送器量程按±5000Pa 设计,将压力信号送至脱硫 DCS 系 统。
5、检查恢复吸收塔入口事故喷淋减温装臵:
脱硫系统原烟道事故喷淋减温装臵是按机组满负荷正常运 行、入塔烟温小于 70℃进行设计的。检查恢复方案:减温水取 至主机工业冷却水和消防水系统,采用气动快开门,气源取至脱 硫仪用压缩空气系统,装臵信号、控制电源取至脱硫保安段或脱 硫 UPS 电源,事故喷淋水直接流入吸收塔内。
6、改接吸收塔搅拌器电源:
目前,工艺水泵、增压风机油泵、除雾器冲洗水泵电源已取 至脱硫保安段,但吸收塔搅拌器电源取至脱硫 400V 工作段,须 改接至脱硫保安段。
7、增压风机静叶及增压风机变频器:
增加增压风机变频器自动旁路硬件功能,并改造增压风机静 叶。
8、对 1、2、3 号吸收塔分别增设一套管径为φ108×5mm 石 灰石浆液供浆系统,并将 1、2 号石灰石浆液箱并联运行,以确 保吸收塔石灰石浆液的供给。
9、DCS 逻辑改造:
来源:大唐贵州野马寨发电有限公司