1.减温器喷管与保护套管对接焊缝破裂的原因
通过对该减温器内部结构分析和计算,并结合现场运行经验,我们认为原因有以下几点:
(1)减温器工作条件恶劣
二级减温器位于锅炉水平烟道内,高温过热器冷段和热段之间,在运行工况下,此处汽温高达470~480℃,蒸汽压力达到9.8MPa,减温水额定流量4.17t/h,但随汽温变化要不断调节甚至停/投运 ,它的流量变化会产生热冲击。在高温高压和热冲击下,材料内部就产生交替变化的热应力,而A、B两处焊缝存在残余应力,它与热应力叠加,使这两处应力最大,强度最差,是整个结构中的弱点。
(2)减温器内部有共振现象
经过流体力学计算得知,蒸汽流量200t/h时,减温器集箱内蒸汽流速在50m/s左右,雷诺数为9.77×106,是典型的湍流状态,汽流速度不规则的剧烈变化,对喷管产生激振力。而蒸汽流经喷管处因集箱流通截面突变而产生涡流,也能引起振动,此外二级减温水从喷管小孔以每秒数百米的速度喷射,这种高速射流对喷管产生很大的反冲力(如图2)。这三种因素使整个喷管发生受迫振动,当振动频率与喷管固有频率一致时,整个喷管就发生共振。

图2 涡流及减温水反冲力对喷管的作用(俯视图)
(3)喷管结构设计上存在问题
二级减温器喷管为一长540mm,直径42mm,壁厚5mm的细长、薄壁管道,刚性很差,容易发生挠性变形。此外喷管仅靠底部一个定位螺栓定位,其他地方没有加固件,类似悬臂布置,当喷管处于共振状态时, B点焊缝处受到的弯矩最大,如前所述,焊缝是喷管最薄弱的部分,受到共振就容易断裂,减温水溢出,和蒸汽反复冲刷集箱处最薄弱的A点,使之疲劳破坏产生大裂缝。
2.整改方案的提出与实施
针对上述分析,确定了具体整改方案:
(1)将二级减温器喷管抽出,将B点焊缝的破裂部分补焊好,对A点处的裂缝也进行了修补。
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