3.2 床下燃烧器超温严重导致床下油枪不能满出力运行
3.2.1 锅炉点火时升温慢,点火油耗偏高
从锅炉投运以来, 一直存在着点火时床温提升困难而燃烧器超温严重的缺陷, 在只用床下油 枪点火升温时,大风室温度只能提升至 350℃左右,在床上点火枪协助点火时,大风室温度 只能提升至 420℃左右, 相对应床料温度最高只能提升至 370~380℃之间, 为提高投煤的安 全性,采用了投大量木炭协助提升床温的办法(约能提升至 450℃左右后无升高趋势被迫投 煤),由此带来了新的问题,如:床温在 380~650℃范围内变化剧烈,极易造成浇注料脱 落;因点火用煤不能保证用到高挥发份的烟煤,在低温区域煤燃烧缓慢,到高温区域容易大 量积聚燃烧,存在着结焦的危险。联系厂家协调解决,厂家给出了降低点火料压至 350~ 400mm 的方案,但对燃烧器超温、床温温度提升困难的问题没有好的解决办法,并且在实 际运行中发现,降低料压,对提升床温没有太大意义(例如在只用床下枪点火时,床温只决 定于大风室温度) 并且在投煤时料压降的过低,存在床料穿孔的危险。 在这种点火方式下, 每次耗用柴油 5~6t,木炭约0.3t,从开始点火到撤油枪需要 5~6 小时的时间。
3.2.2 查找原因提高床下枪出力
针对床下燃烧器在点火时超温的问题, 运行人员多次组织分析讨论, 并利用停炉检修的机会 对燃烧器及一次风系统进行检查,在检查的过程中,发现了下列问题:
a.一次风主风道调门限位不准,挡板不严密,部分一次风不经过燃烧器直接进入大风室,造 成参与冷却燃烧器的风量减少,燃烧器超温,此时,如片面的只增加一次风量,燃烧器温度 虽然降低,但是因总风量的增加,风室温度还是降低的。
b. 燃烧器内胆浇注料部分脱落掉入燃烧器冷却风通道,造成冷却风相应减少,燃烧器超温。
c.检修人员对一次风主风道调门挡板进行重新调整限位,并添加密封垫,又清理了燃烧器内 脱落的浇注料,再次点火时发现,效果仍旧不理想。在再次停炉检修时,由检修人员配合, 割孔检查一次风副风道, 发现一次风副风道引射风、 冷却风两个调节门实际开关位置与外部 标示不对应, 其中有一个燃烧器冷却风调门开关方向颠倒, 运行人员对一次风副风道调门进 行了重新调整,并进行固定。
4 运行效果
在以上问题得到解决后,锅炉冷态启动工作进行的非常顺利,统计最近几次点火:点火时间 2.5~3 小时;点火耗油量在 2~3t 之间(如解决火检误动作的缺陷,有进一步降低的油耗的 把握);床温变化率完全可控,解决了床温在 380~650℃范围内变化剧烈,锅炉热应力大 的隐患;床下燃烧器不再超温,无烧坏、爆炸的危险;只用床下枪点火,床上枪不再使用, 解决了投床上枪点火时返料器温升过快的问题,基本解决床上枪稳燃罩附近(二次风口)浇 注料脱落的问题。
总之,仅用床下枪点火并且点火成功,锅炉的经济性和安全性,都得到了极大的提高。
参考文献:岑可法等,循环流化床锅炉原理设计及运行.中国电力出版社.北 京.1998 济南锅炉厂产品设计说明书 作者简介:张勇 助理工程师 华能济宁热电厂锅炉运行专职工程师
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