油箱内的油经过净化后作为氢侧密封油油源,从而消除了因为油质问题造成的氢纯度 降低的问题,从而减轻了氢气的污染,提高了发电机内氢气品质,减轻了发电机油污染,有效地改善发电机工作环境。
4.2 提高检修工艺,消除设备缺陷
采用上述方法处理,能够改善油质,但需要费用高,一套装置需要资金 200 万元以上, 并且增加设备多,并且从设计、安装、维护等方面将都有很大的难度,通过分析系统状况和 设备结构,我们觉得原来的系统若断绝空、氢侧油互串,也能保证氢气的纯度。因此,通过精心检修、从几个方面入手,也达到了良好的效果。
4.2.1 对氢侧的两个平衡阀进行检修,使空、氢侧油差压保持在 10mmH2O柱内,杜绝了因差 压大造成的油互串现象。
4.2.2 对氢侧油箱补油门进行了检修,发现补排油门门口密封面因为是橡胶垫,由于操作不当,密封面损坏,从而造成阀门内漏,对密封垫做了更换,消除了补油门不严造成的空、氢 侧油互窜的现象;
4.2.3 揭密封瓦检查发现密封瓦间隙大,汽、励两侧密封瓦径向间隙在 0.4mm 以上,密封瓦 间隙进行了调整,使密封瓦径向间隙在 0.2~0.25mm 之间,消除了在密封瓦处空、氢侧油 互窜的现象。
4.2.3.1 密封瓦轴颈由于磨损,空侧轴颈出现台阶,针对这一情况,可以再加工密封瓦时,对应轴颈尺寸将密封瓦内径分别加工,加工成异径瓦,保证各处间隙在标准范围内。
4.2.3.2 利用机组检修的机会, 修复发电机密封瓦处轴颈以保证密封瓦间隙,最初采用车削轴 颈的方法,才采用铜刷镀或微弧焊的方法修复轴颈,使轴颈保持光滑、标准的状态,配备标 准尺寸的密封瓦。 4.2.3.3 加强密封瓦的检查,利用每次小修机会均对密封瓦进行检查,备两套备用瓦,若密封 瓦间隙超标及时进行加工更换。
4.2.3.4 严格按照检修工艺组装密封瓦,密封瓦会装后,认真清扫轴承室,待油循环合格后方投入密封油打风压,进行发电机找漏工作,保证密封油油质。
5.取得的效果
5.1 通过设备的治理,发电机氢气纯度、湿度始终维持在较好水平,发电机工作环境得到了彻底的改善。
5.2 发电机内部污染降低,以前发电机每次解体,都发现内部部件有好多油污,经处理后部件油污不见了,内部洁净。
5.3 减少了发电机的排污损失,以前每天一台机排氢 50m3,一年下来,可以减少补氢 18250m3,大大降低了制氢的压力(具体处理前后对比情况见附图),提高了发电机的冷却效率,提 高了发电机的安全运行水平。
6.结束语
治理发电机氢气纯度的问题,可以采用很多种方法和途径,通过大量的调研和研究分析,结合各厂的经验,通过深入细致的做工作,最终采用简捷、有效、省钱省力的方法, 进行了彻底治理,达到了良好的效果,从中得到了丰富的知识和经验。
处理后效果图

处理前效果图

参考文献:
(1) :哈尔滨电机厂 QFSN-600-2YH 型《汽轮发电机组产品说明书》
(2) :大唐托克托发电有限责任公司《汽轮发电机使用手册》
来源:互联网