其次设备单体调试工作基本结束:
(1)拟进入脱硝系统调试的所有设备的单体调试已经基本合格,单体调试记录并经过鉴证认可;
(2)管道压力试验和管道的冲洗和吹扫合格;
(3)管道与设备的连接完成;
(4)管道滤网和孔板按设计要求已经安装完成. (包括临时项目);
(5)所有转动机械的润滑油和润滑脂的油位正常;
(6)现场所有仪表安装完成并已单体调试合格;
(7)所有接线均已完成;
(8)DCS系统已供电;
(9)电机的单体测试已完成。
完成上述工作后,进入系统调试流程,调试准备&调试的程序的概要如图3所示:

调试中注意事项:
(1)完善接地系统:由于氨是腐蚀性、易燃易爆物,除系统的原有接地外,还需要注意氨管路的接地及仪表端的本安接地。DCS系统通电调试前,应对系统地、信号地、本安地、保护地等进行检查,保证接地的电阻符合设计及一点接地要求,防止干扰信号串入烧坏卡件。
(2)防止氨气泄漏:在氨系统投入前,氨系统的管道应经水压试验合格、以及氨气泄露报警系统已投入。在调试中曾发生氨管道法兰面泄漏,由于氨气泄露报警系统的检测报警,消除了事故的隐患。
(3)注意仪表调试:由于本系统的核心控制是氨气的流量控制,而氨气控制的依据则是烟气的进出口两侧的含量分析,因此必须按厂家要求,用标准气瓶对分析仪表进行调校。在调试间,曾发生由于氨气流量变送器的量程设计偏大,在氨气投入的情况下,显示为零,致使自动投不上,开始怀疑测量管路受堵,后经改用合适量程的变送器,故障消除。
(4)关注风机运行:由于反应器、挡板及烟道等增加了烟气的流动阻力,使引风机的出力增加。在调试期间,应注意风机的运行参数。
5 乌沙山脱硝工程总结
本工程从投运至今,已经多月正常运行,各项指标均达到或超过设计值。
(1)由于技术方FLOWTECH公司对乌沙山电厂进行了精心的流场模拟试验和1:10的物理模型试验,使各部分烟气流场均匀。运行结果证明没有出现大的积灰等现象。
(2)烟气进口挡板门的位置不妥:由于烟气旁路系设计后期增加,造成挡板门只能设在垂直向上的部分,使挡板下部成为烟气死区,可能会造成积灰。
(3)采用声波吹灰器的设计:吹灰器能够清除催化剂上粘附的飞灰,防止催化剂堵塞。本工程灰份的粘度低,飞灰的含量适中,因而选择了声波吹灰器。这种类型的吹灰器的结构十分简单,占用空间小,维护方便,吹灰效果好。在本工程运行了一个月后打开检查发现催化剂表面很干净,没有积灰,证明声波吹灰器的选择是合理的。
(4)导流板的设计:导流板是反应器内十分重要的组件,其设计的合理与否将直接影响烟气流场分布的均匀性,从而对催化剂的性能产生直接的影响。经技术方FLOWTECH公司采用CFD与模型模拟实验,提出的导流板,形式简单、数量合理,但是效果好,防磨性能好。
(5)整流器的设计:整流器能够使烟气垂直流向催化剂,消除飞灰的偏离,降低对催化剂的磨损。本工程的整流器结构采用筛网形式,分块预制,分块安装,降低了制造难度。隔板的间距分布合理,不容易积灰,压降小。
(6)分析仪表灵敏稳定:德国西门子公司整套烟气分析仪,使用取样风机抽取烟气,用抽取法进行进出口NOx的检测,检测结果稳定可靠,对SCR的控制非常有利。
(7)氨控制系统精确:由于控制逻辑合理,仪表精确,使脱硝效率跟随响应速度非常快,调节非常灵敏,在喷氨量变化50g/min时,1分钟内脱硝效率变化1%。在使用一层催化剂(预留两层备用)的情况下,脱硝效率可达到50%以上,因此整个工程脱硝效果还是非常好的。
6 结束语
随着人们对大气环境污染的日益重视,火电厂烟气脱硝技术将得到广泛的应用。本文以大唐乌沙山电厂#4炉脱硝系统为例,详细地介绍了SCR法烟气脱硝法的原理以及其控制系统的构成、调试等,抛砖引玉,希望能使人们对火电厂的烟气脱硝技术有所了解,以便能更好地治理环境问题。
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