(5)锅炉停运后,进入锅炉检查,未发现异常情况,落煤管内部及锅炉受热面磨损正常,落煤管口附近耐火浇注料正常。
经济方面,完成技术改造后,下半年减少停机1次,每次按10万直接损失计算,节约10万元;同时因堵煤造成的民工减少0.5万元;因堵煤半年减少损失负荷约50万KWh,折合金额约5万元;维持床温喷油费用约0.5万元;共计直接效益约16万元。由于落煤管仍在成果验证阶段,对运行的影响仍在评估,各项运行经济指标还有待进一步收集和完善。
5存在问题及改进意见
(1)继续通过播煤风的调整,降低大渣的含炭量,提高锅炉热效率。
(2)加大使用大洗厂和外购煤等水份高的煤炭,进一步检验技改成果。
(3)合理调整防堵风、输送风、播煤风的风量关系,杜绝堵煤现象。
(4)部分管道的转角处由于管道加工时内部过渡不圆滑,导致积煤,需局部打磨处理,同时应注重落煤管材质的选择,延长落煤管使用寿命。
(5)部分外购煤含泥量重,粘度极高,堵煤未能彻底解决,还需摸索改进。
6总结
本次落煤管技术改造,从项目的选择来看,是把握住了影响锅炉安全运行的症结所在,也找准了落煤管堵煤的根本原因和解决方法。项目从研究、立项、设计、施工、试运等诸多环节控制较好,建荣公司也将此项目作为公司技改增效的重要项目之一,其结果也正如结题组的结论一样,本项目研究取得了实效,项目是成功的,对公司今后的技术改造项目有一定的借鉴作用。
参考文献
【1】四川锅炉厂锅炉设计本体图
【2】建荣公司锅炉检修规程
【3】建荣公司锅炉运行规程
【4】循环流化床锅炉理论设计与运行
二0一年十二月五日
来源:刘 杰