c)性能诊断实例
随着#1-#4机组的逐步投产,我们发现#3汽轮机循环水进口温度比其它3台机组高出2℃左右,导致凝汽器真空偏低1kPa左右,通过SIS中的经济性分析可知这种状况导致机组煤耗率增加了1.7g/kWh~2.0g/kWh左右,并立即诊断出是由于#3冷却塔传热能力不足引起。分析诊断结果与冷却塔性能试验结果完全一致,公司目前已将该课题列入技改计划。
通过以上实例可以看出,我公司SIS的投运,对机组的经济运行起到了很好的指导作用,从而降低了煤耗,节约了能源。


3.1.2生产管理
SIS的投运不但产生了显著的经济效益,而且,它的投运提高了我公司的管理效率和管理质量。
3.1.2.1机炉常规性能试验
以往常规电厂,机、炉常规性能试验都是设有专人,配有专用试验仪器进行定期试验,试验完毕,需由专人进行试验报告整理、计算。我公司利用SIS便可在线进行机、炉性能试验。利用SIS进行试验,不需设置专人,不需购置试验设备,在试验前,只需满足试验条件,待试验条件满足后,在SIS工作站上点击开始试验按钮,试验完毕,不再需人工进行计算分析,系统自动生成试验报告。此功能的投运,不但提高了我公司管理效率,且为我公司节约了可观的资金。通过以下分析可看出在线性能试验所产生的效益:
按机、炉专业各设置1名专责,节能专业设置1名专责,仅仅热力试验与节能就要设置3人才能进行以上工作,而且进行热力试验必需配备试验仪器、设备。
按仪器、仪表设备投入成本费用50万元;
每年仪器、仪表设备的校验、维护费用10万元计算;
人力费用:按人均年收入5万元计算,则全年投入为3×5=15万元;
不计算当年投入的仪器、仪表设备费用,可以节约的人力和设备维修费用为:25万元。由此可看出,此项每年可为我公司节约资金25万元。
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