另外,可考虑恢复喷燃器附近的卫燃带,以提高煤粉着火区域的炉温,对部分二次小风门可改造成单操形式,便于二次风的调整,甚至可考虑中、上层喷燃器改回浓淡型喷燃器(许多同类型锅炉都只改造下层),因为浓淡喷燃器喷口截面较小(350×420mm),喷口风粉刚性强,煤粉浓度也较均匀集中,有利于强化燃烧,适于燃烧劣质煤。在燃烧监视仪器设备上,最好能恢复在线飞灰测碳仪的正常指示,便于运行掌握调整趋势和效果,同时对煤粉浓度监视器、氧量计、炉膛火焰电视等加强维护,确保指示准确。3.2加强煤质及煤粉监督克服煤炭市场困难,加强入炉煤质的监督管理,保证入厂煤质量,同时要细化配煤工作,做好不同煤质间的掺配,保证入炉煤指标,根据邵电公司的燃烧经济性看,煤质低位热值控制在(14~18)MJ/kg,挥发份控制在Vr>25%为宜;在煤粉细度方面,也可作适当调小,同时要控制煤粉细度的均匀性,如根据邵电公司的煤种,原煤粉细度R90=15%左右,现调整为R90=10%左右,调整后虽然制粉耗电率上升0.2%左右,但飞灰可燃物却平均下降了1.5%,根据经验公式测算比较,其总体经济性仍较好;而在配煤方面,邵电公司从2005年开始建立起了“煤场库存热值台帐”,开展配煤竞赛等方式,控制燃料比,从而大大提高了入炉煤质的稳定性。3.3加强运行调整和人员培训主要是一、二次风的配比,一次风喷嘴周界风的应用和一、二、三次风速、氧量的控制上,针对现状,要降一次风压和一次风速,针对燃烧劣质煤种,锅炉一次风速降到25m/s左右,同时适当提高二次风速,即开大二次风总门,使二次风总风压对炉膛差压控制在1.0kPa以上,以利于煤粉混合,对改后喷燃器截面积增大的情况,为利着火,可对中上层间的二次小风门关小,或全关一个,
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各层二次风的具体调整则要依煤质而定,对含固定碳较高的煤粉,要保证燃尽阶段所需的氧量(不低于3%),因此要开大中上层二次风,而煤质灰份大(Ay>45%)、热值低时,可适当降低燃烧的二次风量等;喷嘴周界风的应用也要依煤质而定;在煤粉下粉均匀性方面,可通过调整下粉插板、给粉机转速单操等方式,减少各角的热偏差,同时通过各层给粉的转速偏置,提高中层燃烧的给粉浓度,以增强炉膛中心的燃烧强度和降低上层给粉机转速。另外,司炉、副司炉等监盘人员也要积极介入制粉系统的运行调整,针对三次风带粉量大的情况可关小三次风门,单角开度不高于85%。4、结论通过上述部分对策的实施,邵武发电公司2005年#1、2炉的全年飞灰可燃物分别降为3.63%和2.81%,同比分别下降了0.75和2.46个百分点,取得较好的锅炉燃烧效果,在运行管理上重视司炉的培训和交流,定期开展燃烧经验交流(包括与兄弟单位的交流),开展燃烧调整试验和竞赛等活动,进一步有效激励关键岗位人员的岗位积极性和责任心,对于降低锅炉飞灰可燃物,提高锅炉效率具有十分重要的作用。
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