9.省煤器酸洗后厂家自动焊焊口发生5处泄漏,10.均在焊缝接头处,11.为圆形孔状缺陷。初步分析认为焊接接头不12.良酸腐蚀导致泄漏。全部更换不13.太现实。射线检测、水压试验效果又不14.好。加速腐蚀,15.使问题充分暴露,16.进而17.达到消除,18.但炉子升温,19.有很大难度,20.又不21.太可靠。只好在运行中暴露,22.停炉后处理。用时间来换取,23.逐渐趋于稳定。
二化学监督总结
一.#2机组运行简况:表一
设备简况机组编号#2额定出力500MW
主蒸汽压力17.46MPa主蒸汽温度540℃
本次大修工期75天本次大修开始时间2003年8月1日5时30分
本次大修结束时间2003年10月15日5时30分大修竣工启动并网时间2003年10月14日9时00分
两次大修间运行情况两次大修间隔时间33710.5小时两次大修间运行时间29989.36小时
两次大修间停用时间3721.14小时两次大修间机组启停次数共启停20次
平均补水率1.626(%)凝汽器端差5.92℃
与化学监督有关的异常情况#2机组于上次大修后(99年7月19日至2003年10月15日)至本次大修期间,锅炉水冷壁管共泄漏5次。经化学监督检查,均不是因化学水汽质量不好造成锅炉结垢腐蚀引发的泄漏。从未发生与化学监督有关异常或障碍。
停用保护情况两次大修期间,机组停运均采用了SW-ODM防腐,对热力设备水汽系统全面进行了保护。
二.两次大修间运行水汽合格率统计情况:表二
项目单位最大值最小值合格率(%)
除盐水电导率μs/cm0.20.05100
二氧化硅μg/L151.0100
给水PH值9.59.0100
溶解氧μg/L302.099.83
铁μg/L401.099.69
铜μg/L5.01.0100
凝结水溶解氧μg/L1005.099.73
硬度μmol/L00100
蒸汽二氧化硅μg/L190.5100
钠μg/L100.5100
循环水碱度mmol/L3.40.598.97
总磷mg/L2.01.0100
三.锅炉设备割管化学监督检查:表三
序号割管位置标高(m)检查情况沉积量(g/m2)沉积率(g/m2a)
1水冷壁前墙标高:42m从左向右数第210根向火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层沉积物,并分布有直径0.5-1mm的腐蚀产物突起。酸洗后内壁呈钢灰色。背火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有少量点状腐蚀产物突起,有明显的拉拔沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,局部区域有少量针状麻坑,并测定其沉积量。336.7931.09
背火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有少量点状腐蚀产物突起,有明显的拉拔沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,局部区域有少量针状麻坑。并测定其沉积量。227.9321.04
2水冷壁后墙标高:42m从左向右数第218根向火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有直径0.1-2.5mm的腐蚀点状产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有零星腐蚀坑。测定其沉积量。269.0024.83
背火侧内壁呈灰褐色,均匀沉积一薄层腐蚀产物,无腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色。测定其沉积量。159.6014.73
3省煤器入口标高:107m从左向右数第59排悬吊管5至6之间内壁呈棕红色,沉积一薄层腐蚀产物,并有较密布的颗粒状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有较均匀的针状腐蚀坑点。测定其沉积量。337.6431.17
4省煤器出口标高:99m从左向右数第25排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并有不均匀的针状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有不均匀的针状腐蚀麻坑,测定其沉积量329.3030.40
5二级过入口标高:86m从左向右数第22排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,有一处直径约3cm黑色斑点腐蚀产物突起,有零星的腐蚀产物。酸洗后内壁均呈钢灰色,有数条明显的拉拔沟槽及零星腐蚀坑,测定其沉积量。126.3111.66
6二级过出口标高:81m从左向右数第28排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并有不均匀的针状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有不均匀的针状腐蚀麻坑,测定其沉积量。545.2050.33
7三级过入口标高:66m从左向右数第34排悬吊管1至2之间内壁呈褐灰色,有一薄层不均匀色腐蚀产物,有数条明显的拉拨沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,有一半管内壁有密集直径约位置:0.5-1.5mm,坑深约0.1mm腐蚀坑,测定其沉积量。337.0131.11
8三级过出口标高:68m从左向右数第34排悬吊管1至2之间内壁呈褐色,有一薄内壁呈褐色、致密、平整少量沉积物。酸洗后内壁均呈黑色,光滑、平整,无明显腐蚀,测定沉积量。90.008.31
9低再入口标高:99m从左向右数第41排悬吊管2至3之间水平管下部呈锈红色,有大小不等片状腐蚀产物突起,上部内壁呈锈红色,较下部颜色浅,有细小的腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,局部区域有较大、小不等的腐蚀坑,直径约有5-0.5mm,测定其沉积量222.6020.55
10低再出口标高:87m从左向右数第18排悬吊管2至3之间内壁呈灰黄色,沉积一薄层沉积物,有较多的腐蚀产物呈鼓包状突。酸洗后内壁呈钢灰色,有较多的直径约0.1-3mm、坑深约0.1mm左右,测定其沉积量。393.8936.36
11高再入口标高:76m从左向右数第13排悬吊管2至3之间内壁呈灰色,有一薄层沉积物,有脱皮现象。酸洗后内壁呈钢灰色,部分内表面呈花纹状,测定其沉积量。378.8334.97
12高再出口标高:80m从左向右数第13排悬吊管2至3之间内壁呈钢灰色,部分区域呈黑色,疏松,手摸涂黑。其余部分有一薄层沉积物,光亮。酸洗后内壁呈黑灰色,有明显腐蚀区域,表面不平整。内壁呈灰色,沉积一薄层沉积物,有部分脱落现象。酸洗后内壁呈光亮黑灰色,测定其沉积量。94.248.70
13锅炉启动扩容器内壁基本呈钢灰色,无明显腐蚀,底部排水管周围有一圈锈红色积水。
四.汽机设备大修化学监督检查情况:表四
序号检查部位检查情况验收情况
1除氧器水箱检查情况:内壁水位线以上呈锈红色,水位线以下基本呈灰兰色。内表面有微薄一层锈色产物,底部有积水、少量焊渣、砂砾、填料丝、树脂等杂质。#1、#2水箱底部杂质约有2-3公斤,再沸腾管喷嘴完好无损。除氧头检查情况:内壁、管道等设施呈灰蓝色,填料层呈钢灰色,内部装置完好、无明显腐蚀现象。杂质清理干净同意封口
2凝汽器入口水侧检查情况:水侧内壁附着一层黑色软泥,部分铜管口堵有少量石块,有少量蜂窝纸等杂质,铜管口处防腐层基本完好,除去软泥呈褐红色,铜管内壁目视无明显腐蚀、无结垢现象。水侧出口检查情况:水侧内壁附着一层黑色软泥,管板防腐层基本完好,除去软泥呈褐红色,铜管内壁目视无明显腐蚀、无结垢现象。热水井检查情况:热水井底部较清洁,有少量杂质。汽泵凝汽器检查情况:水侧入口铜管口有少量蜂窝纸、褐色软泥、管板表面防腐层基本完好。出口水侧铜管口有少量褐色软泥,铜管内壁无明显腐蚀现象,无结垢现象。管板防腐层基本完好。本次大修用100公斤高压水对铜管进行了冲洗,并对主凝汽器管板和水室全面进行了防腐,并对汽泵凝汽器的水室进行了防腐。同意封口
3凝汽器抽铜管检查抽铜管位置:#1凝汽器入口水侧中部抽铜管1根。#2凝汽器出口水侧中部抽铜管1根。#2凝汽器出口空抽区抽铜管1根。抽铜管检刨开检查情况:出、入口水侧铜管内壁呈棕褐色,均有一薄层褐色氧化铜保护膜,表面较光滑,无明显无明显腐蚀现象。空抽区铜管内壁呈棕褐色,内壁较光滑,有一薄层褐色氧化铜保护膜,内壁无明显腐蚀蚀现象。铜管外壁无明显氨蚀现象。
序号检查部位检查情况验收情况
4低压缸叶片及隔板检查低压缸叶片检查情况:一级向汽侧呈钢灰色,有大量砸坑,基本无积盐,背汽侧有大量的呈突起的积盐,坚硬,表面粗糙。二级向汽侧呈微锈红色,弯穹处积盐较多,有大小不等麻坑,背汽侧边缘、背弧处有粗糙突起的积盐,尖硬。三级向汽侧呈锈红色,表面有微量积盐,弯穹、叶片边缘有一条积盐带,背汽侧有大量突起物,呈灰白色。四级向汽侧呈钢灰中微锈红色,表面较光滑,叶片拉筋周围有微量积盐,背汽侧叶片拉筋外侧有一圈大量突起物,尖硬,根部有一层锈红色积盐。水冲洗后叶片拉筋外侧布满密集腐蚀坑。五级向汽侧呈钢灰色,表面较光滑,背汽侧呈钢灰色,叶片边缘呈锈黑色,基本无积盐,叶片根部有少量积盐。六级向汽侧呈钢灰色,有大量锈斑,表面较光滑,背汽侧呈钢灰色,基本无积盐,叶片边缘有明显冲蚀带,呈尖齿状,长约40-50cm,宽约2-3cm。低压缸叶片用高压水基本冲洗干净,同意回装
隔板检查情况:一级向汽侧基本呈钢灰色略带锈色,手感较光滑;背汽侧呈钢灰色略带锈色,叶片上有大量砸,手感粗糙,无明显积盐。二级隔板基本呈钢灰色,向汽侧表面较光滑,背汽侧表面不光滑,叶片上有不同程度针状尖硬腐蚀产物突起,无明显积盐。三级隔板表面基本呈钢灰色,向汽侧手感较光滑,背汽侧表面外半片叶片不光滑,有涩感,有一薄层锈色积盐。四级级隔板叶片呈锈黄色,向汽侧手感光滑,背汽侧有涩感,有较多腐蚀产物突起,有一薄层锈黄色积盐。五级隔板呈锈色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,有不同程度腐蚀产物突起,有一薄层锈黄色级盐。六级向汽侧呈锈黄色,用手摸较光滑,背汽侧有涩感,锈蚀较严重,内根不有不同程度的锈色腐蚀产物突起,无明显积盐。隔板用高压水冲洗,基干净,同意回装
序号检查部位检查情况验收情况
5中压缸叶片及隔板检查中压缸叶片检查情况:一级:向汽侧呈灰蓝色,有大小不等麻坑,手模光滑,背汽侧呈灰蓝色,有锈色麻坑,基本无积盐。二级:向汽侧呈灰蓝色中微锈红色,表面较光滑,有大小不等麻坑,有微量积盐,背汽侧呈均匀锈红色,有一薄层积盐。三级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较二级多,颜色较二级深。四级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较三级多,颜色较三级深。五级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,特征同四级。六级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较五级多,颜色较五级深。七级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有一薄层积盐,有大小不等密集麻坑,背汽侧呈锈红色,有一层较厚积盐。八级:向汽侧呈钢灰色,背汽侧呈均匀锈红色,有一层锈色积盐,颜色较七级浅。中压缸叶片用高压水冲洗,基干净,同意回装
中压缸隔板检查情况:一级:隔板呈钢灰色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有色感,有较多的小麻坑,无积盐。二级:隔板表面呈钢灰色,向汽侧手感光滑,背汽侧有涩感,有较多小麻坑,无积盐。三级:三级隔板表面呈锈色,向汽侧手感光滑,背汽侧有较多小麻坑,无明显积盐。四级:本级隔板整体呈锈黄色,向汽侧手感光滑,背汽侧用手摸有涩感,有少量麻坑,有微量积盐。五级:隔板叶片呈锈红色,向汽侧手感该后光滑,背汽侧有涩感,有一薄层铁锈红色积盐。六级:隔板叶片呈锈红色,向汽侧手感均较光滑,背汽侧稍有涩感,有一层积盐。七级:隔板叶片呈锈黄色,向、背汽侧用手摸稍有涩感,有一薄层积盐。八级:隔板叶片呈锈黄色,向、背汽侧用手摸有涩感,有少量积盐。中压缸叶片用高压水冲洗,基本干净,同意回装
位号检查部位检查情况验收情况
6高压缸叶片缸隔检查高压缸叶片检查情况:1级:向汽侧呈钢灰色,表面光滑,基本无积盐,有少量大小不等麻坑,背汽侧呈钢灰色,有一薄层积盐,表面光滑。1级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一微薄层积盐,分别有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。3级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一薄层积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。4级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一薄层积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。5级:向汽侧呈钢灰中微锈红色,表面有一薄层积盐,布满大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐,较三四级相似。6级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面光滑,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一层较厚积盐,呈波浪状,背弧处根部积盐较多,手模有涩感。7级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面不光滑,有一薄层积盐,背汽侧呈锈红色,有一层锈色波浪状积盐,用手模呈片状脱落,背弧处有不均匀积盐,手模有涩感,根部较多。高压缸叶片用高压水冲洗基本干净,同意回装
高压缸隔板检查情况:1级:整体隔板呈钢灰色,向、背汽侧手感光滑,无明显积盐。2级:二级隔板叶片呈钢灰略带锈黄色,向汽侧用手摸均较光滑,背汽侧手感较光滑,外根部有少量砸坑,有微量积盐。3级:整体隔板叶片呈锈黄色,向汽侧表面较光滑,背汽侧稍有涩感,有一薄层积盐。4级:整体隔板叶片呈锈黄色,向汽侧表面较光滑,背汽侧稍有涩感,有一薄层积盐。5级:隔板叶片呈灰锈色,向汽侧手感光滑,背汽侧稍有涩感,有不同程度的小麻坑,有五处0.5-1.5cm坑,有一薄层褐色积盐。6级:整体隔板呈锈黄色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,, 有一薄层褐色积盐。7级:隔板叶片呈锈黄色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,有一薄层褐色积盐。高压缸隔板用高压水冲洗基本干净,同意回装
7夏季冷却器铜管内壁无明显结垢现象,管板有少量腐蚀鼓包,本次大修对其管板进行了清理。
8砂滤器内壁附着油状粘泥,无法看清内部所填的砂粒。金属结构表面附着油膜,本次大修全部更换石英砂滤料。同意回装
9密封冷油器空、氢侧密封油冷油器管板有大量腐蚀鼓包,铜管内壁沉积黄色粘泥,手摸光滑。水侧进行清理和水冲洗。同意回装
10主冷油器循环水侧管板上覆盖一圈黑色粘泥,三号冷油器最多,厚约20cm左右,管板有不同程度的腐蚀鼓包,直径约2-3cm,铜管口有腐蚀现象。本次大修彻底进行了清理。同意回装
11汽泵入口滤网检查情况:入口滤网及导向头呈锈红色,用手摸有滑腻感,滤网网眼中有少量杂质,滤网有三处破损,汽机人员对滤网进行更换。同意回装
12电泵入口滤网电泵入口滤网呈均匀锈红色,有微量杂质,基本干净,滤网完好无破损。汽机人员进行清理。同意回装
13一级凝泵入口滤网一级凝泵入口滤网有手量杂质,滤网完好无破损。汽机人员进行清理。同意回装
五.其它设备系统监督检查情况:表五
序号检查部位检查情况验收情况
1循环水系统循环水前池入口滤网挂有塑料纸、石块、软泥等杂质,滤网完好无损。凉水塔底部环形管周围有大量淤泥,上面生长绿色青苔。水泥支撑梁底座有成片脱落现象。本次大修对部分损坏的淋雨层蜂窝纸及波纹板、喷嘴进行补修及更换。配水渠进行了清理,滤网清理干净。
2工业水冷却器入口侧:管板防腐层有少量腐蚀鼓包,铜管口处堵有少量蜂窝纸,管口处有大量蓝绿色和白色粉末状铜腐蚀产物,用手可摸去除。无结垢现象。出口侧:管板防腐层有少量腐蚀鼓包,管口处有白色和蓝绿色粉末状铜腐蚀产物,用手可摸可去除。无结垢现象。出、入口反水侧:管口处有少量兰色和白色铜腐蚀产物,无明显结垢现象。杂质清理干净,并对铜管进行了水冲洗。同意回装
3工业水箱水箱内壁水位线以上呈灰白色,水位线以下基本呈棕褐色,挂有油泥。底部有一薄层似布状黑褐色软泥。水箱内壁防腐层完好,部分区域有鼓包突起,但未顶破防腐层,本次小修将水箱软泥杂质清理干净。基本无油迹。同意回装
4工业水池水池地面有少量污泥、锈渣等杂质,防腐层完好损,水池杂质清理干净。同意回装
六.油设备系统检查情况:表六
序号检查部位检查情况验收情况
1主油箱主油箱内壁呈钢灰色,顶部有一片锈迹,油箱底部有一薄层油泥。本次大修将主油箱内部彻底清理干净。同意封口
2汽泵回油箱回油箱内壁呈钢灰色,底部有少量油泥,无锈迹。油泥清理干净。同意封口
3高位油箱高位油箱内壁呈钢灰色,无锈迹,比较干净。同意封口
4油处理及油循环监督本次#2机大修系统退油71m3,化学全部进行了过滤处理合格。大修后的系统共补油86.51m3。油循环过程中加强取样监督,并进行了油质颗粒度送检分析,#2启动前汽轮机油的颗粒度合格。油质合格
七、汽轮机积盐成分分析
#2机组大修汽轮机低压缸积盐成分分析表七
名称低压缸叶片低压缸隔板
分析项目化学符号单位(%)二、三级叶片混样四级叶片三级隔板四级隔板
水份%0.240.351.480.72
灼烧减(增)量%-1.595.446.665.73
PH(25C)7.477.327.427.24
氢氧化钠NaOH%0000
碳酸钠Na2CO3%0000
重碳酸钠NaHCO3%0.840.911.270.66
氯化钠NaCL%1.521.521.731.52
氧化钠Na2O%0.120.150.340.17
氧化铁Fe2O3%86.4153.0566.3341.47
氧化铝Al2O3%07.8602.67
氧化铜CuO%1.491.860.921.12
氧化钙CaO%0000
氧化镁MgO%0000
硫酸酐SO3%1.460.831.880j
二氧化硅SiO2%6.8724.515.8340.42
五氧化二磷P2O5%0.750.810.820.87
总计%98.1397.2897.2695.35
#2机组大修汽轮机中压缸积盐成分分析表八
名称中压缸叶片中压缸隔板
分析项目化学符号单位(%)六、七级叶片八级叶片中四、五、六级隔板中七、八级隔板
水份%0.340.400.260.16
灼烧减(增)量%-0.207.47-0.141.05
pH(25C)6.946.577.417.49
氢氧化钠NaOH%0000
碳酸钠Na2CO3%0000
重碳酸钠NaHCO3%1.261.051.681.89
氯化钠NaCL%1.534.661.521.53
氧化钠Na2O%14.3010.9811.2111.61
氧化铁Fe2O3%35.2530.234.0037.44
氧化铝Al2O3%15.4717.6114.4815.5
氧化铜CuO%7.828.2611.517.05
氧化钙CaO%0000
氧化镁MgO%0000
硫酸酐SO3%6.470.839.763.13
二氧化硅SiO2%14.7713.3410.1116.77
五氧化二磷P2O5%1.130.811.001.00
总计%98.1495.6195.3997.13
#2机组大修汽轮机高压缸积盐成份分析表九
名称高压缸叶片高压缸隔板
分析项目化学符号单位%六级叶片七级叶片四、五级隔板六级隔板七级隔板
水份%0.160.040.120.400.12
灼烧减(增)量%-4.68-3.89-5.01-5.07-4.58
PH25C257.807.936.576.257.65
氢氧化钠NaOH%00000
碳酸钠Na2CO3%00000
重碳酸钠NaHCO3%0.630.830.420.630.83
氯化钠NaCL%3.033.033.051.533.05
氧化钠Na2O%9.337.452.203.906.58
氧化铁Fe2O3%28.3734.0137.4438.5231.50
氧化铝Al2O3%00000
氧化铜CuO%54.1543.7553.8057.1551.35
氧化钙CaO%00000
氧化镁MgO%1.842.302.321.852.78
硫酸酐SO3%0.834.1300.830.63
二氧化硅SiO2%0.313.220.250.192.68
五氧化二磷P2O5%1.120.991.251.250.94
总计%95.0995.8695.84101.1895.88
八.#2机组大修化学技术监督检查总结分析:
1.本次#2机组大修对锅炉的水冷壁、省煤器、过热器及再热器共十二根管样进行了割管检查及沉积量分析,沉积率按#2机组基建锅炉酸洗时间至本次大修间隔时间计算(九二年九月三十日至二00三年八月一日),为10.833年。水冷壁前墙向火侧沉积量为336.79g/m2,沉积率为31.09g/m2·a,小于60g/m2·a部颁标准。
2.本次#2机组大修对汽轮机高、中、低压缸叶片和隔板全面进行了化学监督检查,汽轮机各叶片和隔板积盐较前次大修明显减少。对可能刮到盐垢叶片和隔板共十三个样进行了积盐成分分析。
3.本次#2机组大修对热力水汽系统、工业水系统、循环水系统、汽轮机油系统等近三十台容器设备进行了监督检查、清理,详细做了台帐记录,并对清理后的容器设备进行了严格验收。
4.本次#2机组大修厂部委托省局晋能酸洗公司对锅炉水冷壁、省煤器、二过热器系统进行了化学清洗,我部参与了#2炉酸洗试验的配合工作。
酸洗后割管部位:水冷壁前墙、省煤器入口、二级过出口割管3根。并进行了水冷壁下联箱割堵检查。
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