首页专业论文技术应用政策标准解决方案常用资料经验交流教育培训企业技术专家访谈电力期刊
您现在的位置:北极星电力网 > 技术频道 > 常用资料 > 电厂汽轮发电机组大修总结(6)

电厂汽轮发电机组大修总结(6)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2010/12/9 15:45:53   

  9.省煤器酸洗后厂家自动焊焊口发生5处泄漏,10.均在焊缝接头处,11.为圆形孔状缺陷。初步分析认为焊接接头不12.良酸腐蚀导致泄漏。全部更换不13.太现实。射线检测、水压试验效果又不14.好。加速腐蚀,15.使问题充分暴露,16.进而17.达到消除,18.但炉子升温,19.有很大难度,20.又不21.太可靠。只好在运行中暴露,22.停炉后处理。用时间来换取,23.逐渐趋于稳定。

  二化学监督总结

  一.#2机组运行简况:表一

  设备简况机组编号#2额定出力500MW

  主蒸汽压力17.46MPa主蒸汽温度540℃

  本次大修工期75天本次大修开始时间2003年8月1日5时30分

  本次大修结束时间2003年10月15日5时30分大修竣工启动并网时间2003年10月14日9时00分

  两次大修间运行情况两次大修间隔时间33710.5小时两次大修间运行时间29989.36小时

  两次大修间停用时间3721.14小时两次大修间机组启停次数共启停20次

  平均补水率1.626(%)凝汽器端差5.92℃

  与化学监督有关的异常情况#2机组于上次大修后(99年7月19日至2003年10月15日)至本次大修期间,锅炉水冷壁管共泄漏5次。经化学监督检查,均不是因化学水汽质量不好造成锅炉结垢腐蚀引发的泄漏。从未发生与化学监督有关异常或障碍。

  停用保护情况两次大修期间,机组停运均采用了SW-ODM防腐,对热力设备水汽系统全面进行了保护。

  二.两次大修间运行水汽合格率统计情况:表二

  项目单位最大值最小值合格率(%)

  除盐水电导率μs/cm0.20.05100

  二氧化硅μg/L151.0100

  给水PH值9.59.0100

  溶解氧μg/L302.099.83

  铁μg/L401.099.69

  铜μg/L5.01.0100

  凝结水溶解氧μg/L1005.099.73

  硬度μmol/L00100

  蒸汽二氧化硅μg/L190.5100

  钠μg/L100.5100

  循环水碱度mmol/L3.40.598.97

  总磷mg/L2.01.0100

  三.锅炉设备割管化学监督检查:表三

  序号割管位置标高(m)检查情况沉积量(g/m2)沉积率(g/m2a)

  1水冷壁前墙标高:42m从左向右数第210根向火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层沉积物,并分布有直径0.5-1mm的腐蚀产物突起。酸洗后内壁呈钢灰色。背火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有少量点状腐蚀产物突起,有明显的拉拔沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,局部区域有少量针状麻坑,并测定其沉积量。336.7931.09

  背火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有少量点状腐蚀产物突起,有明显的拉拔沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,局部区域有少量针状麻坑。并测定其沉积量。227.9321.04

  2水冷壁后墙标高:42m从左向右数第218根向火侧内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并分布有直径0.1-2.5mm的腐蚀点状产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有零星腐蚀坑。测定其沉积量。269.0024.83

  背火侧内壁呈灰褐色,均匀沉积一薄层腐蚀产物,无腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色。测定其沉积量。159.6014.73

  3省煤器入口标高:107m从左向右数第59排悬吊管5至6之间内壁呈棕红色,沉积一薄层腐蚀产物,并有较密布的颗粒状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有较均匀的针状腐蚀坑点。测定其沉积量。337.6431.17

  4省煤器出口标高:99m从左向右数第25排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并有不均匀的针状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有不均匀的针状腐蚀麻坑,测定其沉积量329.3030.40

  5二级过入口标高:86m从左向右数第22排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,有一处直径约3cm黑色斑点腐蚀产物突起,有零星的腐蚀产物。酸洗后内壁均呈钢灰色,有数条明显的拉拔沟槽及零星腐蚀坑,测定其沉积量。126.3111.66

  6二级过出口标高:81m从左向右数第28排悬吊管2至3之间内壁呈灰褐色,沉积一薄层腐蚀产物,并有不均匀的针状腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,有不均匀的针状腐蚀麻坑,测定其沉积量。545.2050.33

  7三级过入口标高:66m从左向右数第34排悬吊管1至2之间内壁呈褐灰色,有一薄层不均匀色腐蚀产物,有数条明显的拉拨沟槽。酸洗后内壁呈钢灰色,有一半管内壁有密集直径约位置:0.5-1.5mm,坑深约0.1mm腐蚀坑,测定其沉积量。337.0131.11

  8三级过出口标高:68m从左向右数第34排悬吊管1至2之间内壁呈褐色,有一薄内壁呈褐色、致密、平整少量沉积物。酸洗后内壁均呈黑色,光滑、平整,无明显腐蚀,测定沉积量。90.008.31

  9低再入口标高:99m从左向右数第41排悬吊管2至3之间水平管下部呈锈红色,有大小不等片状腐蚀产物突起,上部内壁呈锈红色,较下部颜色浅,有细小的腐蚀产物突起。酸洗后内壁均呈钢灰色,局部区域有较大、小不等的腐蚀坑,直径约有5-0.5mm,测定其沉积量222.6020.55

  10低再出口标高:87m从左向右数第18排悬吊管2至3之间内壁呈灰黄色,沉积一薄层沉积物,有较多的腐蚀产物呈鼓包状突。酸洗后内壁呈钢灰色,有较多的直径约0.1-3mm、坑深约0.1mm左右,测定其沉积量。393.8936.36

  11高再入口标高:76m从左向右数第13排悬吊管2至3之间内壁呈灰色,有一薄层沉积物,有脱皮现象。酸洗后内壁呈钢灰色,部分内表面呈花纹状,测定其沉积量。378.8334.97

  12高再出口标高:80m从左向右数第13排悬吊管2至3之间内壁呈钢灰色,部分区域呈黑色,疏松,手摸涂黑。其余部分有一薄层沉积物,光亮。酸洗后内壁呈黑灰色,有明显腐蚀区域,表面不平整。内壁呈灰色,沉积一薄层沉积物,有部分脱落现象。酸洗后内壁呈光亮黑灰色,测定其沉积量。94.248.70

  13锅炉启动扩容器内壁基本呈钢灰色,无明显腐蚀,底部排水管周围有一圈锈红色积水。

  四.汽机设备大修化学监督检查情况:表四

  序号检查部位检查情况验收情况

  1除氧器水箱检查情况:内壁水位线以上呈锈红色,水位线以下基本呈灰兰色。内表面有微薄一层锈色产物,底部有积水、少量焊渣、砂砾、填料丝、树脂等杂质。#1、#2水箱底部杂质约有2-3公斤,再沸腾管喷嘴完好无损。除氧头检查情况:内壁、管道等设施呈灰蓝色,填料层呈钢灰色,内部装置完好、无明显腐蚀现象。杂质清理干净同意封口

  2凝汽器入口水侧检查情况:水侧内壁附着一层黑色软泥,部分铜管口堵有少量石块,有少量蜂窝纸等杂质,铜管口处防腐层基本完好,除去软泥呈褐红色,铜管内壁目视无明显腐蚀、无结垢现象。水侧出口检查情况:水侧内壁附着一层黑色软泥,管板防腐层基本完好,除去软泥呈褐红色,铜管内壁目视无明显腐蚀、无结垢现象。热水井检查情况:热水井底部较清洁,有少量杂质。汽泵凝汽器检查情况:水侧入口铜管口有少量蜂窝纸、褐色软泥、管板表面防腐层基本完好。出口水侧铜管口有少量褐色软泥,铜管内壁无明显腐蚀现象,无结垢现象。管板防腐层基本完好。本次大修用100公斤高压水对铜管进行了冲洗,并对主凝汽器管板和水室全面进行了防腐,并对汽泵凝汽器的水室进行了防腐。同意封口

  3凝汽器抽铜管检查抽铜管位置:#1凝汽器入口水侧中部抽铜管1根。#2凝汽器出口水侧中部抽铜管1根。#2凝汽器出口空抽区抽铜管1根。抽铜管检刨开检查情况:出、入口水侧铜管内壁呈棕褐色,均有一薄层褐色氧化铜保护膜,表面较光滑,无明显无明显腐蚀现象。空抽区铜管内壁呈棕褐色,内壁较光滑,有一薄层褐色氧化铜保护膜,内壁无明显腐蚀蚀现象。铜管外壁无明显氨蚀现象。

  序号检查部位检查情况验收情况

  4低压缸叶片及隔板检查低压缸叶片检查情况:一级向汽侧呈钢灰色,有大量砸坑,基本无积盐,背汽侧有大量的呈突起的积盐,坚硬,表面粗糙。二级向汽侧呈微锈红色,弯穹处积盐较多,有大小不等麻坑,背汽侧边缘、背弧处有粗糙突起的积盐,尖硬。三级向汽侧呈锈红色,表面有微量积盐,弯穹、叶片边缘有一条积盐带,背汽侧有大量突起物,呈灰白色。四级向汽侧呈钢灰中微锈红色,表面较光滑,叶片拉筋周围有微量积盐,背汽侧叶片拉筋外侧有一圈大量突起物,尖硬,根部有一层锈红色积盐。水冲洗后叶片拉筋外侧布满密集腐蚀坑。五级向汽侧呈钢灰色,表面较光滑,背汽侧呈钢灰色,叶片边缘呈锈黑色,基本无积盐,叶片根部有少量积盐。六级向汽侧呈钢灰色,有大量锈斑,表面较光滑,背汽侧呈钢灰色,基本无积盐,叶片边缘有明显冲蚀带,呈尖齿状,长约40-50cm,宽约2-3cm。低压缸叶片用高压水基本冲洗干净,同意回装

  隔板检查情况:一级向汽侧基本呈钢灰色略带锈色,手感较光滑;背汽侧呈钢灰色略带锈色,叶片上有大量砸,手感粗糙,无明显积盐。二级隔板基本呈钢灰色,向汽侧表面较光滑,背汽侧表面不光滑,叶片上有不同程度针状尖硬腐蚀产物突起,无明显积盐。三级隔板表面基本呈钢灰色,向汽侧手感较光滑,背汽侧表面外半片叶片不光滑,有涩感,有一薄层锈色积盐。四级级隔板叶片呈锈黄色,向汽侧手感光滑,背汽侧有涩感,有较多腐蚀产物突起,有一薄层锈黄色积盐。五级隔板呈锈色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,有不同程度腐蚀产物突起,有一薄层锈黄色级盐。六级向汽侧呈锈黄色,用手摸较光滑,背汽侧有涩感,锈蚀较严重,内根不有不同程度的锈色腐蚀产物突起,无明显积盐。隔板用高压水冲洗,基干净,同意回装

  序号检查部位检查情况验收情况

  5中压缸叶片及隔板检查中压缸叶片检查情况:一级:向汽侧呈灰蓝色,有大小不等麻坑,手模光滑,背汽侧呈灰蓝色,有锈色麻坑,基本无积盐。二级:向汽侧呈灰蓝色中微锈红色,表面较光滑,有大小不等麻坑,有微量积盐,背汽侧呈均匀锈红色,有一薄层积盐。三级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较二级多,颜色较二级深。四级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较三级多,颜色较三级深。五级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,特征同四级。六级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有微量积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈均匀锈红色,积盐较五级多,颜色较五级深。七级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面有一薄层积盐,有大小不等密集麻坑,背汽侧呈锈红色,有一层较厚积盐。八级:向汽侧呈钢灰色,背汽侧呈均匀锈红色,有一层锈色积盐,颜色较七级浅。中压缸叶片用高压水冲洗,基干净,同意回装

  中压缸隔板检查情况:一级:隔板呈钢灰色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有色感,有较多的小麻坑,无积盐。二级:隔板表面呈钢灰色,向汽侧手感光滑,背汽侧有涩感,有较多小麻坑,无积盐。三级:三级隔板表面呈锈色,向汽侧手感光滑,背汽侧有较多小麻坑,无明显积盐。四级:本级隔板整体呈锈黄色,向汽侧手感光滑,背汽侧用手摸有涩感,有少量麻坑,有微量积盐。五级:隔板叶片呈锈红色,向汽侧手感该后光滑,背汽侧有涩感,有一薄层铁锈红色积盐。六级:隔板叶片呈锈红色,向汽侧手感均较光滑,背汽侧稍有涩感,有一层积盐。七级:隔板叶片呈锈黄色,向、背汽侧用手摸稍有涩感,有一薄层积盐。八级:隔板叶片呈锈黄色,向、背汽侧用手摸有涩感,有少量积盐。中压缸叶片用高压水冲洗,基本干净,同意回装

  位号检查部位检查情况验收情况

  6高压缸叶片缸隔检查高压缸叶片检查情况:1级:向汽侧呈钢灰色,表面光滑,基本无积盐,有少量大小不等麻坑,背汽侧呈钢灰色,有一薄层积盐,表面光滑。1级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一微薄层积盐,分别有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。3级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一薄层积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。4级:向汽侧呈微锈红色,表面光滑,有一薄层积盐,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐。5级:向汽侧呈钢灰中微锈红色,表面有一薄层积盐,布满大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一薄层均匀积盐,较三四级相似。6级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面光滑,有大小不等麻坑,背汽侧呈锈红色,有一层较厚积盐,呈波浪状,背弧处根部积盐较多,手模有涩感。7级:向汽侧呈钢灰色中微锈红色,表面不光滑,有一薄层积盐,背汽侧呈锈红色,有一层锈色波浪状积盐,用手模呈片状脱落,背弧处有不均匀积盐,手模有涩感,根部较多。高压缸叶片用高压水冲洗基本干净,同意回装

  高压缸隔板检查情况:1级:整体隔板呈钢灰色,向、背汽侧手感光滑,无明显积盐。2级:二级隔板叶片呈钢灰略带锈黄色,向汽侧用手摸均较光滑,背汽侧手感较光滑,外根部有少量砸坑,有微量积盐。3级:整体隔板叶片呈锈黄色,向汽侧表面较光滑,背汽侧稍有涩感,有一薄层积盐。4级:整体隔板叶片呈锈黄色,向汽侧表面较光滑,背汽侧稍有涩感,有一薄层积盐。5级:隔板叶片呈灰锈色,向汽侧手感光滑,背汽侧稍有涩感,有不同程度的小麻坑,有五处0.5-1.5cm坑,有一薄层褐色积盐。6级:整体隔板呈锈黄色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,, 有一薄层褐色积盐。7级:隔板叶片呈锈黄色,向汽侧手感较光滑,背汽侧有涩感,有一薄层褐色积盐。高压缸隔板用高压水冲洗基本干净,同意回装

  7夏季冷却器铜管内壁无明显结垢现象,管板有少量腐蚀鼓包,本次大修对其管板进行了清理。

  8砂滤器内壁附着油状粘泥,无法看清内部所填的砂粒。金属结构表面附着油膜,本次大修全部更换石英砂滤料。同意回装

  9密封冷油器空、氢侧密封油冷油器管板有大量腐蚀鼓包,铜管内壁沉积黄色粘泥,手摸光滑。水侧进行清理和水冲洗。同意回装

  10主冷油器循环水侧管板上覆盖一圈黑色粘泥,三号冷油器最多,厚约20cm左右,管板有不同程度的腐蚀鼓包,直径约2-3cm,铜管口有腐蚀现象。本次大修彻底进行了清理。同意回装

  11汽泵入口滤网检查情况:入口滤网及导向头呈锈红色,用手摸有滑腻感,滤网网眼中有少量杂质,滤网有三处破损,汽机人员对滤网进行更换。同意回装

  12电泵入口滤网电泵入口滤网呈均匀锈红色,有微量杂质,基本干净,滤网完好无破损。汽机人员进行清理。同意回装

  13一级凝泵入口滤网一级凝泵入口滤网有手量杂质,滤网完好无破损。汽机人员进行清理。同意回装

  五.其它设备系统监督检查情况:表五

  序号检查部位检查情况验收情况

  1循环水系统循环水前池入口滤网挂有塑料纸、石块、软泥等杂质,滤网完好无损。凉水塔底部环形管周围有大量淤泥,上面生长绿色青苔。水泥支撑梁底座有成片脱落现象。本次大修对部分损坏的淋雨层蜂窝纸及波纹板、喷嘴进行补修及更换。配水渠进行了清理,滤网清理干净。

  2工业水冷却器入口侧:管板防腐层有少量腐蚀鼓包,铜管口处堵有少量蜂窝纸,管口处有大量蓝绿色和白色粉末状铜腐蚀产物,用手可摸去除。无结垢现象。出口侧:管板防腐层有少量腐蚀鼓包,管口处有白色和蓝绿色粉末状铜腐蚀产物,用手可摸可去除。无结垢现象。出、入口反水侧:管口处有少量兰色和白色铜腐蚀产物,无明显结垢现象。杂质清理干净,并对铜管进行了水冲洗。同意回装

  3工业水箱水箱内壁水位线以上呈灰白色,水位线以下基本呈棕褐色,挂有油泥。底部有一薄层似布状黑褐色软泥。水箱内壁防腐层完好,部分区域有鼓包突起,但未顶破防腐层,本次小修将水箱软泥杂质清理干净。基本无油迹。同意回装

  4工业水池水池地面有少量污泥、锈渣等杂质,防腐层完好损,水池杂质清理干净。同意回装

  六.油设备系统检查情况:表六

  序号检查部位检查情况验收情况

  1主油箱主油箱内壁呈钢灰色,顶部有一片锈迹,油箱底部有一薄层油泥。本次大修将主油箱内部彻底清理干净。同意封口

  2汽泵回油箱回油箱内壁呈钢灰色,底部有少量油泥,无锈迹。油泥清理干净。同意封口

  3高位油箱高位油箱内壁呈钢灰色,无锈迹,比较干净。同意封口

  4油处理及油循环监督本次#2机大修系统退油71m3,化学全部进行了过滤处理合格。大修后的系统共补油86.51m3。油循环过程中加强取样监督,并进行了油质颗粒度送检分析,#2启动前汽轮机油的颗粒度合格。油质合格

  七、汽轮机积盐成分分析

  #2机组大修汽轮机低压缸积盐成分分析表七

  名称低压缸叶片低压缸隔板

  分析项目化学符号单位(%)二、三级叶片混样四级叶片三级隔板四级隔板

  水份%0.240.351.480.72

  灼烧减(增)量%-1.595.446.665.73

  PH(25C)7.477.327.427.24

  氢氧化钠NaOH%0000

  碳酸钠Na2CO3%0000

  重碳酸钠NaHCO3%0.840.911.270.66

  氯化钠NaCL%1.521.521.731.52

  氧化钠Na2O%0.120.150.340.17

  氧化铁Fe2O3%86.4153.0566.3341.47

  氧化铝Al2O3%07.8602.67

  氧化铜CuO%1.491.860.921.12

  氧化钙CaO%0000

  氧化镁MgO%0000

  硫酸酐SO3%1.460.831.880j

  二氧化硅SiO2%6.8724.515.8340.42

  五氧化二磷P2O5%0.750.810.820.87

  总计%98.1397.2897.2695.35

  #2机组大修汽轮机中压缸积盐成分分析表八

  名称中压缸叶片中压缸隔板

  分析项目化学符号单位(%)六、七级叶片八级叶片中四、五、六级隔板中七、八级隔板

  水份%0.340.400.260.16

  灼烧减(增)量%-0.207.47-0.141.05

  pH(25C)6.946.577.417.49

  氢氧化钠NaOH%0000

  碳酸钠Na2CO3%0000

  重碳酸钠NaHCO3%1.261.051.681.89

  氯化钠NaCL%1.534.661.521.53

  氧化钠Na2O%14.3010.9811.2111.61

  氧化铁Fe2O3%35.2530.234.0037.44

  氧化铝Al2O3%15.4717.6114.4815.5

  氧化铜CuO%7.828.2611.517.05

  氧化钙CaO%0000

  氧化镁MgO%0000

  硫酸酐SO3%6.470.839.763.13

  二氧化硅SiO2%14.7713.3410.1116.77

  五氧化二磷P2O5%1.130.811.001.00

  总计%98.1495.6195.3997.13

  #2机组大修汽轮机高压缸积盐成份分析表九

  名称高压缸叶片高压缸隔板

  分析项目化学符号单位%六级叶片七级叶片四、五级隔板六级隔板七级隔板

  水份%0.160.040.120.400.12

  灼烧减(增)量%-4.68-3.89-5.01-5.07-4.58

  PH25C257.807.936.576.257.65

  氢氧化钠NaOH%00000

  碳酸钠Na2CO3%00000

  重碳酸钠NaHCO3%0.630.830.420.630.83

  氯化钠NaCL%3.033.033.051.533.05

  氧化钠Na2O%9.337.452.203.906.58

  氧化铁Fe2O3%28.3734.0137.4438.5231.50

  氧化铝Al2O3%00000

  氧化铜CuO%54.1543.7553.8057.1551.35

  氧化钙CaO%00000

  氧化镁MgO%1.842.302.321.852.78

  硫酸酐SO3%0.834.1300.830.63

  二氧化硅SiO2%0.313.220.250.192.68

  五氧化二磷P2O5%1.120.991.251.250.94

  总计%95.0995.8695.84101.1895.88

  八.#2机组大修化学技术监督检查总结分析:

  1.本次#2机组大修对锅炉的水冷壁、省煤器、过热器及再热器共十二根管样进行了割管检查及沉积量分析,沉积率按#2机组基建锅炉酸洗时间至本次大修间隔时间计算(九二年九月三十日至二00三年八月一日),为10.833年。水冷壁前墙向火侧沉积量为336.79g/m2,沉积率为31.09g/m2·a,小于60g/m2·a部颁标准。

  2.本次#2机组大修对汽轮机高、中、低压缸叶片和隔板全面进行了化学监督检查,汽轮机各叶片和隔板积盐较前次大修明显减少。对可能刮到盐垢叶片和隔板共十三个样进行了积盐成分分析。

  3.本次#2机组大修对热力水汽系统、工业水系统、循环水系统、汽轮机油系统等近三十台容器设备进行了监督检查、清理,详细做了台帐记录,并对清理后的容器设备进行了严格验收。

  4.本次#2机组大修厂部委托省局晋能酸洗公司对锅炉水冷壁、省煤器、二过热器系统进行了化学清洗,我部参与了#2炉酸洗试验的配合工作。

  酸洗后割管部位:水冷壁前墙、省煤器入口、二级过出口割管3根。并进行了水冷壁下联箱割堵检查。

来源:
友情链接
北极星工程招聘网北极星电气招聘网北极星火电招聘网北极星风电招聘网北极星水电招聘网北极星环保招聘网北极星光伏招聘网北极星节能招聘网招标信息分类电子资料百年建筑网PLC编程培训

广告直拨:   媒体合作/投稿:陈女士 13693626116

关于北极星 | 广告服务 | 会员服务 | 媒体报道 | 营销方案 | 成功案例 | 招聘服务 | 加入我们 | 网站地图 | 联系我们 | 排行

京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案

网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号

Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有