4.改造效果
优点。由于我厂是自备电厂,根据负荷曲线,运行的概率大约为: 90%的时间运行在120MW,5%的时间运行在110MW,5%的时间运行在130MW。对一次风机高压变频改造前、后的节能效果进行记录对比,结果如下:
变频装置设备及安装调试总费用:300万元;上网电价:0.40元/kW.h(不含税);运行时间:按照全年运行7200小时,则节约的电量ΔW:
ΔW=698×7200×5%+642×7200×90%+726×7200×5%≈467万kw.h
年收益额Q:Q=467 万kw.h×0.4=186.8万元。
投资成本回收时间H:H=300÷186.8≈1.6年
即使不考虑其他经济效益,仅以节电一项计算,就可在1.6年内收回投资成本。
缺点:一方面受变频室温度限制,必须要有良好的冷却系统,包括水冷和空冷都必须保证质量性能可靠;另一方面受变频室环境卫生的限制,变频元件积灰误动作,使其安全系数降低,这两方面要进一步摸索研究。
总而言之,锅炉一次风机变频改造后已经处于安全、经济、稳定的运行状态中,通过变频器的精细调节与控制,可以平稳地调整风机风量,并在运行中可任意调整锅炉负荷,使锅炉运行参数得到改善,提高了锅炉效率和机组的自动化控制水平,而且在节能降耗方面亦具有很明显的节能效果,值得大力推广应用。
参考文献
[1]岑可法等著.循环流化床锅炉的理论、设计及运行. 北京:中国电力出版社,1998
[2]刘德昌等著.循环流化床锅炉运行和事故处理北京:中国电力出版社,2006
[3]吕俊复,张建胜, 岳光溪著.循环流化床锅炉运行与检修.北京:中国水利水电出版社,2010
来源:环球市场信息导报