取最后5次的平均值:660Pa/分,泄漏量严重超标(空冷厂家提供泄漏标准是不大于100 Pa/分)。
我厂#2机组小修停机后立即采取微正压查漏,共查出漏点11处,主要是在每列的蒸汽分配管与散热器结合面处的密封板,其主要原因是安装质量和焊接技术的问题,此处位于A型架下部,泄漏多为焊接气孔、细缝,其它方法很难找到,当蒸汽进入后在此处凝结就有水流出或漏出蒸汽,如下图所示
附图1:泄露点简图
空冷单元图
#2机组小修过程中重点对#2空冷岛第1列、2列、4列、5列、8列蒸汽分配管内部密封板对接焊缝的泄漏进行处理后(处理方法在后面介绍),严密性明显好转,下面是小修后的严密性试验结果。
小修后的严密性试验结果
记录次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
背压kpa | 16.13 | 16.40 | 16.67 | 16.79 | 17.01 | 17.18 | 17.34 | 17.49 | 17.65 | 17.83 |
取最后5次的平均值:164Pa/分(空冷厂家提供泄漏标准是不大于100 Pa/分)。
通过此次空冷岛的查漏和处理,真空系统的严密性明显提高。经济效益和空冷岛的安全性能进一步提高。下面是小修前后的主要参数对照表
项 目 | 小 修 前 | 小 修 后 |
环境温度 | 13℃ | 12.8℃ |
机组负荷 | 317.9MW | 320.3 MW |
排汽背压 | 16.1KPa | 16.1 KPa |
排汽温度 | 57.40℃ | 57.38℃ |
凝结水温度 | 54.65℃ | 56.22℃ |
过冷却度 | 2.75℃ | 1.16℃ |
抽空气温度 | 45.34℃ | 52.26℃ |
空冷电耗(占厂用电) | 5.14% | 3.76% |
注:表格内所有参数为24小时平均值 |
四、 检修处理泄漏
1、检修查漏:在运行人员用正压法进行查漏后,可以基本确定漏点的大致位置,为进一步确定各列蒸汽分配管的准确泄漏点,检修人员还需要进一步、准确地确定泄漏部位、泄漏点的大小及型状,并根据上述情况采取相应的技术措施、安全措施。
来源:陕西鲁能府谷电厂