一、事故发生经过
11 月 13 日上午 7:40 分,运行人员巡视#1 炉捞渣机时,检 查捞渣机运行稳定未发现有异常。8:04 分,上位机上出现#1 捞 渣机故障报警信号,立即到现场检查。
二、现场检查情况
1、#1 炉捞渣机拖动轮轮毂和链轮断裂,断裂部分落入捞渣 机底部。
2、#1 炉捞渣机前端铸石衬板被刮掉了七块,一根刮板和冲 渣水管断裂。
3、#1 炉捞渣机刮板被损坏一只。
三、事故处理过程
#1 炉捞渣机设备事故出现后,我方查库发现没有备品,并
且捞渣机存渣时间不宜超过 6 小时,这意味着处理时间不及时, 可能会造成停机。
关于此事公司领导十分重视,刘总紧急召开会议,提出 4 点 处理方法:1、全力以赴联系备品,争分夺秒运到现场。2、考虑 不停机通过采取人工定时排渣的方法维持机组运行, 为备品到达 赢得时间。 暂时调配性能较好的煤, 3、 维持负荷不超过 200MW。 4、技术支持值协助汉电检修一块抢修。
根据刘总的指示,各部门立即着手执行。
1、曹总负责联系备品,生产厂家通过飞机在晚上 7:30 分 将损坏备品送到长沙机场,曹总下午 4:00 出发,在机组取了货 之后,于夜间 23:30 分送到检修现场。
2、王主任组织运行人员每隔 2 小时,进行液压关断门放渣 一次, 每隔 4 小时进行人工地面排渣一次, 一直持续到检修结束。 保障了机组的运行稳定。
3、技术支持值黄值长亲自带队,协助汉电检修进行损坏设 备的拆除工作。首先将捞渣机链条卸压,然后割断链条,用手动 葫芦将拖动轴吊出,拆除损坏的链轮和轮毂、轴承,此项工作到 中午完成。
4、下午汉电检修对损坏的铸石衬板、冲渣水管、刮板进行 了检修装复。
5、夜间 23:30 分备件被送到检修现场后,技术支持值和汉 电检修人员互相协作,更换了损坏的链轮和轮毂;回装轴承,恢 复损坏的刮板和链条。
抢修于 11 月 14 凌晨 3:30 结束,捞渣机恢复运行。
抢修的整个过程, 公司领导亲临现场督阵, 各部门积极配合, 克服各种困难,在 20 小时以内不停机完成抢修,达到了非常理 想的效果。
四、事故原因分析
1、现场检查没有发现任何造成捞渣机卡涩的物件。
2、根据轮毂断裂的断痕上可清楚的看见有新旧两种印痕, 说明轮毂在断裂前有裂纹, 此裂纹可能是轮毂在铸造过程中出现 的气孔或夹渣引起的,由于设备长时间运行,疲劳和磨损使裂纹 逐步加大,导致捞渣机轮毂突然断裂。
五、备品更换清单
1、轮毂 GBL12A.2—8 1 个
2、链轮 GBL12A.2—7 3 个
3、刮板 PQ.BL12A.
4、铸石衬板 TY1.2Xn—2 7 块
5、接链环 2 只
六、采取措施
1、加强捞渣机的巡视检查,为了及时发现缺陷,考虑每 1 月停 捞渣机宏观检查 1 次。
2、对捞渣机目前存在的张紧轮缺陷,及时报出备品,备品到达 以后及时检修。
3、总结此次抢修经验,作好事故预想,完善今后的处理问题方 法,提高处理问题的效率。
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