3 爆管检验
爆口特征:破口张开较大,基本呈现喇叭状,破口边缘锋利,减薄较多,破口断裂面较为光滑,呈撕裂状,外壁有蓝黑颜色。
经内蒙电科院和国家钢铁材料研究院鉴定分析:
(1)爆管破坏机理:为超温过热造成。
(2)省煤器管机械性能正常;变形管机械性能不稳定。
(3)元素分析:正常;
(4)原始金相组织:有带状组织;
(5)爆管金相组织:有较严重球化现象。运行数据如表4 所示。
5 爆管原因分析
从原始管材分析,金相组织有比较明显的带状组织,其余指标经多次分析均在合格范围,带状组织不做为管材判废的依据,但有可能影响管材的高温使用性能。
从管材破坏机理看,每次爆管均为超温过热造成,造成超温的原因有:
(1)管材运行冷却效果差;
(2)管壁烟温高;造成冷却效果差的原因:
(1)介质压力不足,流速低;
(2)管壁结垢;
(3)省煤器管道堵塞。从每次换管检查看,管壁没有结垢现象。
打开低省入口联箱检查未发现异常,基建期间所有管子100%通球试验。
有三次爆管均在启机运行20 小时左右发生。
由于省煤器的结构,一级省煤器为四组,二级省煤器为一组,从低省入口为双绕蛇形管,二级省煤器为三绕蛇形管,从入口到出口汽水阻力偏大,吸热不均(没有中间过渡联箱),再加上二级省煤器入口烟气温度高于设计值较多,省煤器出口水温已达到对应压力下的饱和温度,因此二级省煤器出口管内给水介质汽化,对管壁的冷却效果差,造成管壁超温。
6 采取的对策
(1)将旋风分离器至外置床灰控阀的开度由15%关小至5%,以减少外置床中受热面的吸热量,使尾部烟道受热面吸收更多的热量,降低尾部烟气温度。
(2)降低炉膛温度,使炉膛出口温度由890℃降至850℃以下,来降低尾部烟气温度,防止省煤器超温。
(3)控制省煤器出口水温不要超过饱和温度。采取上述对策以后,二级省煤器入口烟温降低约100℃,取得明显效果,没有再发生省煤器爆管现象。
采取上述对策以后,二级省煤器入口烟温降低约100℃,取得明显效果,没有再发生省煤器爆管现象。
来源:机械