3.3.2 认真贯彻执行预防性试验规程,做到不漏项,可核查。针对变压器、套管、断路器等充油设备的油品质量进行严格监督检查,做到定期巡查,定期取样化验。对所有220千伏(kV)、35千伏(kV)油浸设备进行全面认真细致的普查。尤其是油位、油温、环境温度的检查。
3.3.3 对所有220千伏(kV)、35千伏(kV)油浸设备进行油色谱和油质特性试验。查阅设备历年试验报告,重点检查电容型套管的介质损耗和电容量的变化,对监测数据进行综合性趋势分析,对查出有异常的设备要立即进行复试。
3.3.4 根据现场实际情况,对运行规程进行认真修改,补充对变压器各项参数检查的项目和条款,完善检查制度和岗位责任制。通过此次事故,举一反三,对其它电气设备的油质监督全部复查一遍,发现问题及时解决,避免同类事故再次发生。
4变压器内部放电造成跳闸
4.1 变压器内部放电造成跳闸
4.1.1 某厂3号主变内部存在放电故障,机组设备被迫停运。原因:B相线圈上部钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘垫块移位脱落,造成钢压圈与压顶螺帽之间放电,有明显的放电痕迹,致使钢压圈形成“短路匝”。造成变压器内部放电故障。
4.1.2某厂1号主变高压侧A相套管总烃超过注意值、氢气超过注意值。1号主变被迫停止运行,更换1号主变A相高压套管。原因:含气空腔中的放电,已导致固体绝缘物产生放电痕迹或穿孔,这种空腔是由于不完全浸渍、气体过饱和、空吸作用、高湿度等原因造成。
4.1.3某厂1号主变高压侧B相套管喷油,被迫停机。原因:由于气温低(-21度)造成主变高压侧B相套管穿芯铁杆与导电杆收缩率不同,又由于穿芯铁杆上部紧固螺丝有所松动,导致下部接线头与导电杆下端面接触不良,由于铁杆过热放电产生大量热量,将套管中油加热,体积膨胀压力增大,使油从套管从上部喷出。
4.2防范措施:
4.2.1加强封母、主变引线、变压器钟罩等大电流元件的检查、清扫工作,防止大电流设备运行中发热。
4.2.2 重视接地网及电气设备接地引下线的定期检查,防止接地装置腐蚀断裂、接地故障电流烧断接地装置等事故发生。
4.2.3 做好变压器的冷却系统的检查、冲洗工作,保证主设备安全运行。加强充油设备的油气色谱监督,及时跟踪异常油设备运行情况。巡检中,应高度重视主变高压套管的油位,防止高压套管缺油爆炸引起主设备损坏。
4.2.4 充分利用远红外设备,定期进行电气设备带电测温工作。重视高压套管、主变引线接头、刀闸触头等带电接触面的监测,发现异常及时上报。定检期间应重视开关设备、变压器设备以及互感器设备上铜铝接头的检查,防止断线事件发生。
4.2.5 重视电瓷设备的防污闪工作,做到逢停必扫。恶劣天气应增加巡视次数,发现绝缘表面放电严重设备及时上报厂部协调处理,防止污闪事故发生。重视升压站支柱瓷瓶的运行安全性,严防升压站瓷瓶断裂事故发生,定检期间重视母线侧支柱瓷瓶的检查和更换工作,重点检查瓷瓶铸铁根部、顶部转动部位,发现异常应及时更换。运行人员提高巡回检查的质量,在气候异常的天气时重点对变压器外部的检查,加强对变压器油温和油位的监视。
来源:电力自动化产品信息