2.7 运行中机组低压加热器汽侧无水
(1)表征:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝结器电极点水位计的指示值上升,就地检查可以发现运行中的低压加热器玻管水位计无水位指示。
(2)原因:机组正常运行中,由于人员疏忽大意或是工况发生变化时未能及时调整低压加热器的水位,导致低压加热器无水位运行,这时由于低压加热器无水位,抽汽未能进行热交换就直接排向凝结器热水井,使凝结器热负荷增大,真空下降。
(3)处理:当确证为是运行中机组低压加热器无水导致凝结器真空缓慢下降时,值班员只要将低压加热器调整至有水位显示即可。
3 机组事故处理中凝结器真空缓慢下降的原因
3.1 轴封压力过低
(1)表征:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝结器电极点水位计的指示值上升,与轴封压力有关的表计指示值下降。
(2)原因:当机组发生事故时,由于多种因素会导致轴封压力下降。例如,单机运行或两台机组运行时,在事故处理过程中由于处理不当,造成轴封压力下降压力下降,使凝结器真空缓慢下降。
(3)处理:按下列几种情况进行处理:①单机运行发生事故的时,若发生轴封压力下降,凝结器真空缓慢下降,这时除氧器人员必须立即与锅炉司水联系,将吹灰汽源倒至汽平衡母管,同时,迅速关闭该除氧器汽平衡门,以保证轴封压力正常。②两台机组运行时,若壹台机组发生事故,则视除氧器的压力高、低而决定是否倒吹灰汽源,当除氧器的压力太低不能保证轴封用汽时,则应迅速与锅炉司水联系,将吹灰汽源倒至汽平衡母管,同时,迅速关闭该除氧器汽平衡门,以保证轴封压力正常。③多台机组运行时,若某台机组发生事故,而其它机组运行正常,则不需要倒吹灰汽源,因为汽平衡母管是联通的,轴封汽源受到的引响不会太大。因此,不必倒吹灰汽源,只要将处于正常运行机组的除氧器压力调高即可。④多台机组运行时,若全部机组同时发生事故,则此时各单元除氧器人员必须迅速与锅炉司水联系,将吹灰汽源倒至汽平衡母管,同时,迅速关闭该除氧器汽平衡门,以保证轴封压力正常。
无论是何种情况下,当吹灰汽源不能迅速倒至汽平衡母管时,机组人员,应迅速将轴封汽源倒为本机组供给即:开启主蒸汽一次大路门→开启新蒸汽一、二次门→关闭法兰螺栓加热装置排汽总门→开启法兰螺栓加热装置低温汽源门→关闭轴封汽源母管分段门→用轴封压力表调节阀控制好轴封压力→此过程中必须注意的是:加强疏水→以防管道振动。
3.2凝结器热水井满水
(1)表征:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝结器电极点水位计的指示值上升,凝结水母管压力升高达1 及以上,凝结消耗泵电流上升达极限值。
(2)原因:由于在事故状态下,设备或人员的因素会使凝结器热水井满水,而造成满水的原因可是凝结水泵跳闸;凝结水泵跳闸之后因逆止门关不严,使凝结水系统中的倒回热水井造成满水;除氧器补水量过大;或是循环水泵跳闸(短时内恢复运行)。
(3)处理:当确证为凝结器热水井满水造成凝结器真空缓慢下降时,值班员就迅速想法将凝结器热水井的水位降至正常水位。
3.3 调漏至七抽手动门调整不及时
(1)表征:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝结器电极点水位计的指示值上升。
(2)原因:当机组发生事故时,由于主蒸汽流量变化,凝结器内部工况同时也发生变化,使汽轮机高低压轴封处倒拉空气进入凝结器,真空下降。
(3)处理:当确证为调漏至七抽手动门调整不及时造成凝结器真空缓慢下降时,当班人员迅速到就地适当关小调漏至七抽手动门即可。
3.4 除盐水系统故障或其补水管路及阀门检修中的原因
在正常运中,也曾发生过因除盐水系统故障而造成凝结器真空缓慢下降的异常现象。
(1)表征:凝结器真空缓慢或急剧下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝结器电极点水位计的指示值上升。
(2)原因:这种情况大都是除盐水泵跳闸;除盐水系统阀门误关(或故障);进行检修工作时引起的。空气被拉入凝结器的简意线路图是:
前提条件是除氧器除盐水补水调节阀进出及调节伐均处于开启位置,发电机内冷水箱除盐水补水门开启部份,则当除盐水系统故障时,空气是这样进入凝结器的:空气从内冷水箱顶部排气管→除盐水调节阀管路→进入凝结器喉部→导致大空气被拉入凝结器内→凝结器真空缓慢或急剧下降(若检修处理调节伐及调节阀进出口门时)。
(3)处理:当确证为除盐水系统故障,或在除盐水补水管路,适当减负荷运行,立即到就地查看,必要时关闭有关阀门,若判断为除盐水泵阀门检修工作过程中,造成凝结器真空缓慢下降时,机组人员应迅跳闸,则联系化学启动备用除盐水泵运行即可。
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