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燃煤电厂除渣方式对比研究(2)

北极星电力网技术频道    作者:王智,赵瑞娥   2011/5/5 16:36:14   

 关键词:  燃煤电厂 除渣方式

  2.1 湿式除渣系统简介

  湿式除渣系统主要由炉渣输送和捞渣机溢流水两部分组成。每台锅炉冷灰斗底部安装一台水浸刮板捞渣机将炉底渣连续捞出,捞渣机出力保证不低于锅炉BMCR条件下的最大产渣量,并留有300%的余量。捞渣机排出的炉底渣,经带有倾斜脱水段的刮板输渣机输送至贮渣仓,炉渣在倾斜段脱水,落入仓中渣的含水率一般≤40%,贮渣仓设有析水元件,可将渣中水进一步析出,然后直接装入自卸汽车运送至贮灰场。其系统流程

  图如下:

  

  2.2 湿式除渣系统特点

  该系统流程合理、生产环节较少、系统较简单、省水、运行维护费用和投资较省。该系统在国内外电厂应用较广泛,国内与本设计相同方案的有嘉兴电厂4×600MW、外高桥电厂2X900MW、玉环电厂2×1000MW、邹县电厂2X1000MW机组等。

  2.3 湿式除渣系统常见问题及解决方法

  (1)捞渣机刮板链条易磨损。引发原因:渣量增大时,通过提高带速来加大出力,从而引起带速过高;链条材质不好。解决方法:设计选型时选择正常出力不小于吹灰时排渣量,最大出力不小于锅炉燃用设计煤种4h排渣量,以降低带速;采用高强度耐磨材料,如德国RUD等公司高强耐磨链条。

  (2)捞渣机尾部积渣。可设置水冲洗来解决。

  (3)渣水后处理装置容易结垢。引发原因:渣水含颗粒较多,渣Ca+含量高;渣水水温高。

  解决办法:定期清洗;加除垢剂;加水降温。

  (4)过滤器容易堵塞。这是由于滤网孔径过小造成的,可根据实际情况调整孔径,同时设置旁路。

  (5)过滤器排污管易堵。引发原因:渣水含颗粒较多;Ca含量高;排污管偏小。此问题通过加大管径解决。

  (6)污水泵运行效果不好。主要是采用普通潜水泵,如采用专用卧式渣浆泵运行效果会得到改善。

  3 结 论

  实践证明,湿式除渣系统是切实可行的,其缺点就是需水量大的及需要一套渣水处理系统。

  与湿式除渣系统相比,干式除渣系统具有系统更简单、占地面积小、节约用水、无废水排放、对环境的污染小、自动化程度高、运行维护费用低、灰渣综合利用范围广等优点。尤其在于渣综合利用条件好、高寒地区及缺水地区的燃煤电厂中干式除渣系统具有很大优势。而且从干式排渣机进入的自然风风量控制得当,能将底渣中所含的部分热量带回炉膛,有利于提高锅炉效率。但是,当煤质变化过大,渣量远超出设计出力时,

  干式排渣机的调节能力相对较弱。同时目前干式排渣系统只适合在渣量小于20t/h的机组使用,而湿式除渣系统最大处理能力高达80t/h。

  随着各大型煤粉炉机组的干式除渣系统相继成功投入运行,并得到了业内的广泛认同,选择干式除渣系统已经成为一种趋势。但我们在今后的设计中,要充分考虑到渣量的大小、渣的特性及渣的综合利用情况,择优选取。

  参考文献:

  [1] 吴潮之. 除渣技术在1000MW 发电机组中的应用,广东电力,2010,8(23):65-68.

  [2] 张磊,张传伟.1000MW机组锅炉除渣系统的选择,发电设备,2008,2(22):140-142.

  [3] 陈苏秧,孙万勇.除渣系统脱水仓运行中存在问题及解决方法,热力发电,2007 , 9(36):51-52.

  [4] 王晶,陆志军.生物质与煤的混合燃烧实验研究,发电设备,2009,2(34):35-38.

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