通过噪声测量及分析可知,一次风机的噪声主要是进气口和出气口辐射空气动力性噪声和机壳与管壁辐射机械性噪声。对一次风机噪声的控制,主要采用了隔声吸声技术,具体工艺如下:
本次3号炉一次风机本体噪声治理工作采用第一层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第二层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第三层敷设50mm厚容重为100kg/m3的岩棉、之后采用JNH吸声抹面料进行30mm厚的抹面;冷一次风道(炉墙内侧)噪声治理工作采用第一层敷设50mm厚容重为32kg/m3离心玻璃棉、第二层敷设50mm厚容重为100kg/m3的岩棉、之后采用JNH吸声抹面料进行30mm厚的抹面。其它工艺步骤同送风机要求。
根据《工业企业噪声卫生标准》第5条中规定,“工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85 dB(A)。现有工业企业经过努力暂时达不到标准时,可适当放宽,但不得超过90 dB(A)。”参照本次测试结果可以看出,3号炉侧风机生产场所的噪声水平达到了标准要求。(见表2)
表2 3号炉一次风机A治理前后噪声测定
测点
№1 №2 №3 №4 №5 №6 平均值
治理前数值dB(A) 106.8 104.3 99.8 101.3 95.2 97.8 102.5
治理后数值dB(A) 91.1 90.4 89.1 91.5 87.1 89 89.9
经采取上述整改措施后,3号锅炉一次风机的噪声由最高时107 dB(A) 左右降至89 dB(A) 左右,达到了工业企业噪声卫生标准。
3 结 语
合理选择吸声抹面材料能进一步达到降噪效果,我们施工中所使用的JNH吸声抹面料对中低频到高频的各种噪声均有良好的吸声效果。
经环保专业人员测定,3号锅炉送风机、一次风机区域平均噪声降到89.9dB(A),而在治理之前的3号炉风机区域在相同情况下平均噪声为102.5dB(A)。通过本项目的实施,目前3号炉送风机附近部分区域噪声已降到85 dB(A),捞渣机附近部分区域噪声已降到80 dB(A)以下,极大地改善了3号炉现场作业环境。实施隔声包扎后北面厂界处的噪声有明显的降低,治理后的3号炉风机区域的平均噪声强度仅相当于治理之前3号炉风机区域的十分之一,该项目为二期其它锅炉风机噪声治理树立了样板。在随后实施的4号炉、5号炉、6号炉风机区域噪声治理项目达到了相同的整治效果,截止2008年初,嘉电公司已全面完成二期锅炉侧风机噪声治理工作。采取上述措施后使厂界噪声达标,符合有关的职业卫生标准。建议该方法在火电系统内进行推广。(作者:徐雪松,吕玉恒,陈建荣)
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