2国内某热电厂工业水泵运行状况及变频改造措施
国内某热电厂有3台工业水泵,3台水泵并列在工业水母管上,生产过程中为全厂提供生产工艺制水水源、全厂辅机轴承冷却水、发电机组空冷器、冷油器用水、锅炉淋渣水、全厂生活用水等等。随着用水成本的逐步上升,该厂将全厂辅机轴承冷却水、锅炉淋渣水、甚至是发电机组空冷器、冷油器用水(在室外气温较低时)都改成了由机组循环冷却水来代替,全厂的用水量大大降低,在机组负荷较低时开一台工业水泵也会造成工业水母管超压,该厂化学分场的运行人员不得不采取水泵出口阀节流的方式运行,但由于工业水泵离运行人员工作场所很远,工业水母管压力变化较频繁时,运行人员就会就近开启化学车间的工业水泄压阀来调整工业水母管压力,这样的调整方式不仅使运行人员劳动强度大,而且浪费了大量的水资源和电能。
在随后的技改工程中,采用变频器配合压力变送器实现恒压供水的改造方案彻底解决了工业水压力调整的问题,具体改造方案如图3
原水泵电机功率185KW,采用自耦变压器降压启动来降低电机启动电流。工业水母管压力用出口阀、或化学车间的工业水泄压阀来调整。改造后为潜水泵电动机配备了变频装置,合理设置电机启动时间和电机加减速时间就可有效的实现电机的软启动,降低启动电流。在工业水母管上装设压力变送器,将工业水母管的压力转化为4-20mA的信号送入变频器,变频器将这个信号与设置的压力给定值比较后自动调整变频器的输出转速,从而实现恒压供水的自动闭环控制。
改造后最明显的是运行人员的劳动强度大大降低,再也不用频繁调整水泵出口阀和泄压阀了,而且变频泵和工频泵并联运行也非常平稳。再一个现象是水泵运行电流比前一日下降了几十安培。为了详细核算水泵变频改造后的节电效益和节水效益,该厂化学车间的运行人员做了半年的统计工作,用这半年的统计数据与前一年改造前的运行数据比较后发现该水泵变频改造后平均运行电流下降了约50安培,一年大约可以节电40万千瓦时,节电率可达28%,创造节能收益10万元,除此之外每年还可节约20万吨水,这两项收益使得改造投入的10万元不到一年就可收回,节能效益非常可观。
3总结
通过工业水泵变频改造的实践验证了水泵采用变频调速装置节能改造的潜力,而且还可降低运行人员的劳动强度,减少机械磨损,延长设备使用寿命,因此采用变频装置对风机、水泵进行节能改造在各行各业中都会有很大的实践空间。
参考文献:
郭立君.泵与风机.北京.中国电力出版社.2001.
孙传森.变频器技术.北京.高等教育出版社.2008.
来源: