3.水位低保护拒动时,应立即手动MFT。
4.停炉后,确认汽包水位可见时且省煤器出水温度与汽包壁温差小于83℃时可缓慢进水,否则严禁进水,具体进水时间由总工程师决定。
第十节过热器、再热器管壁温度超限
10.1现象:
CRT管壁温度显示过热器、再热器管壁温度超限报警;
10.2原因:
1.炉膛燃烧中心上移,炉膛出口烟温升高;
2.水冷壁结渣、结灰严重;
3.炉内燃烧工况扰动;
4.煤种变化;
5.尾部烟道档板开度变化;
6.主、再热汽温超限;
7.烟道二次再燃烧;
8.高加未投,给水温度低。
9.内壁氧化皮脱落造成管内蒸汽流量过小。
10.3处理:
1.加强受热面吹灰;
2.尽量投用下层磨煤机或增大下层磨煤机出力;
3.若风量偏大时,应适当减小风量;
4.通过调节尾部烟道档板来调节汽温,必要时适当降低主、再热汽温来控制壁温;
5.若系煤种变化引起,应及时调整。
第十一节空预器电流晃动
11.1现象:
1.单侧或双侧空预器电流不正常大幅晃动;
2.就地可听见较大磨擦声。
11.2原因:
1.检修后密封片调整不良,动静碰磨;
2.空预器进口烟温高,热端膨胀量过大;
3.空预器LCS系统跟踪不良,扇形板与径向密封片发生磨擦;
4.由于下雨等原因造成空预器外壁骤冷,动静碰磨;
5.空预器内发生二次燃烧现象。
11.3处理:
1.若单侧空预器电流发生晃动,应先至就地将该空预器扇形板提升至最大,如电流晃动现象消失,则可确认为LCS系统工作不良,填写缺陷并联系检修处理;
2.若是密封片检修调整后发生空预器电流晃动,可适当降低机组负荷并联系检修对密封片进行调整;
3.若是下雨雪等原因致空预器外壁冷却引起空预器电流幌动,可联系检修采取措施进行遮挡,同时对空预器轴向密封片进行调整,必要时进行减负荷处理;
4.高负荷时发生空预器电流幌动,一般情况下是因为空预器进口烟温较高致空预器热端膨胀量过大,而与轴向/周向密封片发生碰磨,可采取投用受热面吹灰降低空预器进口烟温的方式来处理,必要时可降低机组负荷,同时联系设备处对空预器密封片进行调整;
5.若处理过程中发生空预器跳闸,则按空预器跳闸处理。
第十二节空预器跳闸处理
11.1现象:
1.BTG盘、CRT上“空预器跳闸”,“空预器停转”报警;
2.跳闸空预器烟气侧、二次风侧进出口档板联锁关闭;
3.一、二次风母管压力下降,风机出口压力上升,总风量及氧量下降;
4.一、二次风温下降,磨煤机出口温度下降。
11.2处理:
1.确认跳闸空预器烟气侧、二次风侧进出口档板联锁关闭;
2.立即保留三台磨运行,投入运行磨油枪,减负荷到360MW;
3.确认炉膛负压、二次风母管压力、一次风母管压力正常,必要时可手动调整;
4.关闭跳闸空预器的一次风进出口档板,监视运行磨的一次风流量及出口温度,必要时手动调整正常。
5.就地检查LCS是否自动提升至最高位,否则在空预器跳闸15分钟内应将其扇形挡板手动提到最高,试投空气马达盘动转子,注意倾听空预器内部声音,若无异常可试投空预器交、直流马达,注意电流是否正常;
6.若空预器跳闸15分钟内没有转动空预器,则禁止启动空预器交、直流马达及气动马达;当空预器烟气侧入口温度低于204℃后,检查满足投运条件后,投入空预器运行,空预器投运后,应连续吹灰。
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